華亭礦區(qū)建設(shè)管理委員會(huì)硯北煤礦是國家新開發(fā)建設(shè)的300萬t特大型現(xiàn)代化礦井,于1996年12月18日正式開工建設(shè),1998年12月31日開始帶負(fù)荷聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn),目前將正式移交生產(chǎn)。礦井采用單水平上、下山開拓方式,走向長壁水平分層綜采放頂煤開采,主采煤層為華亭煤田煤5層,煤層平均厚度53 m,傾角35—54。,工作面走向長度1500 m,傾斜長度60 m,水平分層高度12 m,其中機(jī)采高度2.5 m.放頂煤高度9.5 m。采煤機(jī)截深0,8 m,放頂煤步距0.8 m,一采一放,循環(huán)進(jìn)度0.8 m。兩巷均采用29U型拱型可縮性鋼支架支護(hù)。工作面上口(運(yùn)輸巷口)采用煤科總院北京開采研究所設(shè)計(jì),北京煤礦機(jī)械廠制造的ZTF11520/23/32型放頂煤端頭支架一組支護(hù),即采用一付主架和一付副架組合的形式支護(hù),移架時(shí)主副架互為支點(diǎn)靠架間液壓推移裝置邁步前移。
1、改造端頭架尾梁,增設(shè)中低位放煤口
根據(jù)華亭煤田煤層特點(diǎn)和綜采放頂煤采煤方法,硯北煤礦端頭支護(hù)形式必須能:①加強(qiáng)支護(hù)端頭壓力集中區(qū),保證支護(hù)強(qiáng)度,確保頂板安全;②回收底板側(cè)“三角煤”,見圖2。
ZTF11520/23/32型放頂煤端頭液壓支架具有支撐強(qiáng)度高,移架速度快,人員操作安全便利,移架不受割煤影響等優(yōu)點(diǎn),還可以解決“放三角煤”問題。但在實(shí)際使用中,該支架低位放“三角煤”效果不理想,工作面每推進(jìn)1 m只能采出50 t煤,采出率僅為設(shè)計(jì)采出率的41.6%。原因主要有:①轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)尾鏈輪伸入尾梁過長,會(huì)造成無法維護(hù)和檢修機(jī)尾輪,易引起轉(zhuǎn)載機(jī)故障,過短則只能放出少量煤,造成采出率低;②副架尾梁處于后
輸送機(jī)機(jī)頭處,放煤口太低,煤無法進(jìn)入中部槽,失去放煤功能。為了進(jìn)一步提高放煤量,經(jīng)現(xiàn)場反復(fù)實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)臺理選擇放煤口是關(guān)鍵,應(yīng)將端頭架放煤口由低位改為中低位,即將尾梁下部放煤插板口處加500 mm長鋼板,變?yōu)楣潭ㄑ谧o(hù)梁。其次在尾梁中下部開設(shè)600 mmX1400 mm的放煤口,將原控制放煤插板的推移缸由下部改裝到中上部:用來控制新開放煤口插板,控制放煤口的開啟和關(guān)閉,見圖3、圖4。
通過這樣改造,主端頭架可將轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)尾安裝在尾梁下預(yù)以掩護(hù),同時(shí)將煤直接放出落在轉(zhuǎn)載機(jī)上拉出,副端頭架通過提高放煤口,將煤落在后輸送機(jī)上來提高放煤量。經(jīng)計(jì)算,改造后端頭支架放“三角煤”量由原來的每推進(jìn)1m放50 t,增加到120 t,采出率提高至89.2%。
2、改造端頭支架前頂梁,增設(shè)活動(dòng)頂梁
由于巷道壓力大,硯北煤礦綜采工作面進(jìn)回風(fēng)兩巷巷道均采用29U型可縮性拱型鋼支架。根據(jù)頂板壓力動(dòng)態(tài)變化規(guī)律,運(yùn)輸巷超前支護(hù)確定為40 m,其中在工作面上端頭段20 m內(nèi),必須提前將拱型鋼棚拆掉,保證工作面正常推進(jìn),采用一木粱兩單體柱抬棚上鋪金屬網(wǎng)替換,并在走向打了一梁三柱的兀型鋼梁邁步交替進(jìn)行加固。正常循環(huán)時(shí),端頭架步距為800 mm。拉端頭架的步驟是:先將主架降低,利用副架為支點(diǎn),用液壓缸將主架拉上一個(gè)步距后將主架升起;再將副架降架與主架拉齊后升起。此時(shí)壓在頂粱上面的木棚無法回收,致使大量的坑木被甩人采空區(qū),浪費(fèi)木材又影響主副架放煤。僅以硯北礦為例,支架間距為800 mm,坑木直徑20 mm,長度3.8m,每年推進(jìn)3 600m,僅此項(xiàng)坑木年消耗達(dá)583.2m3。材料消耗大,原煤成本上升,直接影響礦井經(jīng)濟(jì)效益提高。
如果在兩端頭架前頂梁部各加設(shè)一能收縮的活動(dòng)頂粱(其工作特點(diǎn)象工作面液壓支架的護(hù)壁板),在木梁回收后由活動(dòng)頂梁直接接頂,則可回收大量的坑木,見圖5。
活動(dòng)頂粱的工作原理:當(dāng)工作面輸送機(jī)機(jī)頭拉過后,降下端頭支架主頂粱與前頂梁的同時(shí),活動(dòng)頂梁降30°傾角,拉移端頭架800 mm步距,然后升起主頂粱與前頂梁,暫不升活動(dòng)頂梁。此時(shí)活動(dòng)頂梁上方已有木棚;厝ツ玖簝蛇叺膯误w柱,使之順活動(dòng)頂粱斜面滑下,升起活動(dòng)頂粱;顒(dòng)頂粱與端頭架前頂粱一樣寬,不需另外護(hù)頂。
由于端頭支架前頂粱厚度為180 mm,活動(dòng)頂梁設(shè)計(jì)不必與其同厚,按強(qiáng)度要求選用80~100 mm厚為宜。因考慮活動(dòng)頂梁推移千斤的特殊位置,本方案設(shè)計(jì)活動(dòng)頂梁的極限位置為:上仰≤10°,F(xiàn)傾≤30p。
3、經(jīng)濟(jì)效益
通過適當(dāng)改造,則綜采工作面每米推進(jìn)度“三角煤”可多采出70 t,按年推進(jìn)3 600 m計(jì)算,可多采出煤炭25.2萬t,增加收入1 512萬元;考慮用π型鋼梁替代木梁,每米節(jié)省坑木0.162 m3,節(jié)省583.2 m3,降低支護(hù)費(fèi)用29 .16萬元。因此,這種綜合改進(jìn)端頭支架,不僅具有良好的經(jīng)濟(jì)效益,而且很適應(yīng)華亭煤田特厚煤層,必將產(chǎn)生更好的社會(huì)效益。