濟(jì)鋼原料廠(chǎng)是1995年建成投產(chǎn)的,現(xiàn)在運(yùn)行的皮帶總長(zhǎng)達(dá)18公里,每年的帶式輸送機(jī)皮帶消耗量很大。而現(xiàn)用的76型皮帶機(jī),是一種老式的皮帶機(jī)結(jié)構(gòu),這種皮帶機(jī)的弊端是:
1)皮帶機(jī)運(yùn)行不平穩(wěn),易造成跑偏撒料,需要崗位工監(jiān)護(hù),皮帶工勞動(dòng)強(qiáng)度大,需要隨時(shí)對(duì)跑偏的皮帶進(jìn)行調(diào)偏處理,而且需要每班清掃撒到皮帶周?chē)牡V粉;
2)回程皮帶跑偏磨壞托輥耳子,造成撕邊,既降低皮帶使用壽命,又造成托輥耳子損壞,增加耳子備件消耗;
3)皮帶跑偏還造成一些故障,如滾筒擠住皮帶造成撕皮帶或機(jī)械事故,托輥脫落造成皮帶架劃壞皮帶等,使工作效率降低,生產(chǎn)成本增加;
4)不利于實(shí)現(xiàn)料場(chǎng)自動(dòng)化操作的運(yùn)行。
因此,76型皮帶機(jī)已不適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的需要,經(jīng)過(guò)不斷地考察和學(xué)習(xí),認(rèn)為DTⅡ型皮帶機(jī)是一種比較先進(jìn)的皮帶機(jī)結(jié)構(gòu)。借鑒DTⅡ型的優(yōu)點(diǎn),結(jié)合實(shí)際狀況,對(duì)76型進(jìn)行了設(shè)計(jì)改型改造。經(jīng)過(guò)在重點(diǎn)皮帶取-2皮帶上的試驗(yàn),取得了很大的成功。
改造后,皮帶運(yùn)行平穩(wěn),基本消除跑偏、撒料現(xiàn)象,皮帶耳子的消耗量大幅下降,僅為原來(lái)的一半左右,另外,擠皮帶和劃壞皮帶的現(xiàn)象也沒(méi)再發(fā)生;而且適逢皮帶機(jī)運(yùn)行6年多,設(shè)備老化,需要檢修更換之際,因此投資并木大。另外,下一步準(zhǔn)備對(duì)料場(chǎng)進(jìn)行自動(dòng)化改造,這次改造也對(duì)它提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和保障。
2、改造實(shí)施方案
從既能達(dá)到設(shè)計(jì)改造的目的,又能節(jié)約成本考慮,在76型的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)DTⅡ型的優(yōu)點(diǎn),對(duì)皮帶機(jī)進(jìn)行了適合實(shí)際的最優(yōu)化改造。
1)皮帶機(jī)的上托輥架改造。上托輥架由槽型角為30°的普通槽型托輥架改為槽型角35°的前傾槽型托輥架,前傾角為2°;為了節(jié)約成本考慮,不更換新的托輥架,而是把原托輥架的支腿進(jìn)行模擬改造,只更換兩側(cè)支腿,使之達(dá)到同樣的效果。見(jiàn)圖1,本托棍支腿件由100槽鋼沖壓制成,新件要求左右配合使用,左側(cè)件開(kāi)口在左側(cè),右側(cè)件開(kāi)口在右側(cè);新部件的開(kāi)口偏離中心16.5mm,從而達(dá)到前傾2。的目標(biāo)。上托輥使用標(biāo)準(zhǔn)的前傾托棍。
2)上調(diào)偏架改型。由普通的76型改為DTⅡ型的自動(dòng)調(diào)偏架,其輥?zhàn)佑善胀ㄐ透臑殄F形托輥φ108×159×415mm。
3)回程托輥改造。平行下托輥不動(dòng),平行下調(diào)偏托輥改為DTⅡ型的正“V”型和反“V”型兩部分的托輥架組,每隔30m -組,每組正反相隔2m。其托輥由一個(gè)直型改為兩個(gè)錐形托輥φ108×176×560mm。
4) 2002年在10條長(zhǎng)度超過(guò)300m,勞動(dòng)強(qiáng)度大,易跑偏撒料的超長(zhǎng)皮帶上首先進(jìn)行改造。
3、改造后取得的效果
通過(guò)改造后,承載托輥的托輥架前傾2°,槽型角增加5°,這樣可增大皮帶的包角,使皮帶沿運(yùn)行方向總有一個(gè)指向皮帶中心的力,減少皮帶跑偏撒料,而且槽型角達(dá)到35°使皮帶跑偏的阻力增加,從而使皮帶的運(yùn)行更趨平穩(wěn)。上調(diào)偏由普通型改為DTⅡ型調(diào)偏架,更有利于皮帶跑偏時(shí)的自動(dòng)調(diào)偏作用。下調(diào)偏由普通型改為正V型和反V型托輥架組,可以壓緊皮帶防止皮帶跳動(dòng)跑偏,同時(shí),二者通過(guò)錐形托輥的運(yùn)行使皮帶趨向中心,從而達(dá)到調(diào)偏的目的,杜絕回程皮帶跑偏磨托輥耳子的問(wèn)題。
皮帶經(jīng)上述改造后,跑偏現(xiàn)象大大減少,而且跑偏程度也得到緩解,基本不再出現(xiàn)撒料的問(wèn)題,很大程度上緩解了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。從另一方面來(lái)說(shuō),也解決了皮帶撕邊的問(wèn)題,減少了皮帶的損耗,延長(zhǎng)了使用壽命,從而節(jié)約了成本。同時(shí)也保證了皮帶運(yùn)行的效率,降低了托輥備件的消耗量,提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率。
4、效益分析
皮帶改造后其托輥、上下調(diào)偏雖然都是新型而且重新購(gòu)進(jìn),但這些都是易損件,需要經(jīng)常更換,因此可以隨著正常的備件消耗,逐步購(gòu)進(jìn)更換;而換下的托輥可以作為其它未改皮帶的備件使用,關(guān)于新型的價(jià)格增加可以與它提高的使用壽命相抵消。因此說(shuō)本次改造的投資主要是上托輥支腿的費(fèi)用和改造時(shí)的切割焊接費(fèi)用及人工費(fèi)。
以一條400m長(zhǎng)1m寬的皮帶計(jì)算,其投資費(fèi)用是5萬(wàn)元。
1)改造后一條皮帶按增加使用壽命2年計(jì)算,每年收益是3.3萬(wàn)元/年;
2)從減少撒料,崗位工人可考慮減少1人計(jì)算,其收益是2萬(wàn)元/年;
3)另外,從提高生產(chǎn)率、降低備件消耗方面,也有很大的收益。
因此說(shuō)一年左右可以收回投資;如果按一條皮帶使用期為6年計(jì)算,其效益是25萬(wàn)元以上。若考慮十多公里長(zhǎng)的皮帶,每年節(jié)約費(fèi)用約200萬(wàn)元左右,
5、結(jié)束語(yǔ)
1)對(duì)于皮帶用量多的工廠(chǎng)來(lái)說(shuō),想方設(shè)法延長(zhǎng)皮帶的使用壽命,其效益是巨大的;而上述的改造對(duì)已經(jīng)運(yùn)行幾年的工廠(chǎng)更有價(jià)值,它既達(dá)到降成本的目的,又提高了生產(chǎn)效率。
2)超長(zhǎng)皮帶機(jī)選型盡量選DTⅡ型,實(shí)踐證明,它比75、76型更能適應(yīng)長(zhǎng)皮帶運(yùn)送物料;它的優(yōu)點(diǎn)是使皮帶運(yùn)行平穩(wěn),很少有跑偏撒料現(xiàn)象,既降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,又保持環(huán)境衛(wèi)生。
相關(guān)輸送機(jī)產(chǎn)品:
1、皮帶輸送機(jī)
2、刮板輸送機(jī)
3、斗式提升機(jī)



