1、原換位輸送機(jī)輸送部分液壓系統(tǒng)的主要特點(diǎn)
該輸送機(jī)換位功能設(shè)備液壓系統(tǒng)如圖l所示,主要由比例閥、單向節(jié)流閥、溢流閥、單向閥、液壓缸組成,經(jīng)PLC判斷后,輸送機(jī)需要將等候站的紙捆送往打褶站時(shí),輸送機(jī)上升后,模擬量輸出卡發(fā)給比例閥一個(gè)電壓信號,比例閥P口接通A口.B口接通T口,液壓缸朝伸出方向運(yùn)動,速度由溢流閥PCV的設(shè)定值決定,當(dāng)紙捆輸送到位后,由現(xiàn)場的位置感應(yīng)開關(guān)判斷后,比例閥斷電,比例閥切換到中位,液壓缸停止動作。輸送機(jī)下落到位后,程序發(fā)給比例閥一個(gè)相反的電壓信號,比例閥P口接通B口,A口接通T口,液壓缸往同收,速度大小由比例閥的信號大小決定.
2、該液壓系統(tǒng)存在的問題
經(jīng)實(shí)踐與分析,該部分液壓系統(tǒng)存在以下問題需要改進(jìn)。
a) 由于液壓缸較長,且運(yùn)動過程中輸送機(jī)上載重2T左右,液壓缸伸出桿端由于受垂直向下的力,該處密封易磨損,造成漏油;液壓缸活塞環(huán)密封易磨損,導(dǎo)致液壓缸失效,且磨損量很大,有時(shí)會造成缸體內(nèi)壁不可修復(fù)的損傷.
b) 設(shè)備結(jié)構(gòu)決定了液壓缸的安裝位置,導(dǎo)致維修該液壓缸十分困難,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,維修成本高,且導(dǎo)致生產(chǎn)不連續(xù)。
c)液壓缸備品為國產(chǎn),活塞桿的剛性較差,輸送機(jī)易出現(xiàn)爬行現(xiàn)象。
d) 該輸送機(jī)的兩端輸送位置定位是靠機(jī)架上所安裝的限位開關(guān)所判斷決定,無法做到精確的預(yù)停車,造成定位不準(zhǔn),且液壓沖擊很人,易造成設(shè)備損壞。
e) 比例閥中位機(jī)能為O型,在中位時(shí),各油口全封閉,油不流通,因油阻力的影響而使其速度不會太快,制動時(shí)運(yùn)動慣性引起液壓沖擊較人。
3、改造方案
針對以上存在的問題,我們提出相應(yīng)的改造方案,從維護(hù)簡單方便、設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、工作效率高等方面考慮,對液壓系統(tǒng)及機(jī)械聯(lián)接部分設(shè)備進(jìn)行改造。
a)改造后該系統(tǒng)的工作原理為:板條提升到位后,板條前進(jìn):板條到位后,板條下落.板條快速返回。液壓馬達(dá)帶動皮帶輪正反轉(zhuǎn),安裝于皮帶輪上的旋轉(zhuǎn)編碼器測量出帶輪所轉(zhuǎn)過的圈數(shù)。通過與皮帶輪的直徑換算,即可得到板條移動的距離。主要控制模式為:編碼器→PLC→模擬量輸出卡→比例閥→馬達(dá)正反轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)速人小。模擬量輸出卡發(fā)出到比例閥FCMI的D.E接線端+子的信號大小UDE與板條輸送位置關(guān)系如圖3、圖4所示。U1、U2的大小可以根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際所需的速度進(jìn)行設(shè)定調(diào)節(jié),從而調(diào)節(jié)輸送機(jī)速度大。喊鍡l移動距離Li也可以設(shè)定根據(jù)實(shí)際調(diào)節(jié),以及微調(diào)偏移量。
b)將故障率高的液壓缸帶動輸送機(jī)板條模式改為液壓馬達(dá)通過同步帶輪聯(lián)接同步帶帶動整條板條,改善了受力模式,如圖2所示。液壓馬達(dá)的正反轉(zhuǎn)帶動板條往返運(yùn)動,從而完成紙卷的定點(diǎn)輸送,液壓馬達(dá)采用REXROTH公司生產(chǎn)的MCR10系列徑向柱塞馬達(dá)。該液壓馬達(dá)結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固,低速運(yùn)行平穩(wěn),輸出軸可承受較大的徑向力。
c)比例閥FCM1為4WRKE系列的帶位置反饋的先導(dǎo)式比例方向閥,中位機(jī)能為Y型,在中位時(shí),迸油口P關(guān)閉,工作油口A、B與回油口T相通。從停止到啟動有些沖擊,從靜止到啟動時(shí)的沖擊、制動性能優(yōu)于0型。它可以使輸送機(jī)在工作時(shí)處于浮動狀態(tài),不承受制動載荷:在輸送機(jī)預(yù)到位時(shí),由斜坡發(fā)生器控制比例閥的信號逐漸減落,從而實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)的制動。
d)在油路上安裝雙向溢流閥PCV3、PCV4,將壓力調(diào)整到85BAR,高于工作壓力80BAR,使液壓馬達(dá)壓縮腔內(nèi)的壓力一旦超過溢流閥的壓力時(shí),就會迅速向吸空腔泄放,從而保證系統(tǒng)壓力在允許范圍內(nèi)。
e)在油路上安裝抗衡閻PCVI、PCV2,保持雙向運(yùn)動同路上的背壓,使得運(yùn)動平穩(wěn)。通過改造,該系統(tǒng)于2010年3月14日開機(jī)調(diào)試成功后,經(jīng)過近5個(gè)月運(yùn)行,工作狀態(tài)十分穩(wěn)定,提高了生產(chǎn)效率,大大減少了維修費(fèi)用和檢修工時(shí)。



