1、改造內(nèi)容
(1)改制機(jī)頭推移裝置機(jī)頭推移裝置是整個(gè)機(jī)頭前移的主體,是輸送機(jī)前移的關(guān)鍵部件,又是驅(qū)動(dòng)鏈輪的承載件。它主要由機(jī)頭推移梁、推移支座、結(jié)構(gòu)件和銷(xiāo)軸等元件組成。機(jī)頭推移梁與機(jī)頭架采用銷(xiāo)軸連接,實(shí)現(xiàn)機(jī)頭部的推移。原設(shè)計(jì)的刮板輸送機(jī)機(jī)頭部2節(jié)過(guò)渡槽無(wú)推移梁,沒(méi)有設(shè)計(jì)拉移連接耳子,拉移連接頭、支架連接頭只是與機(jī)頭架、過(guò)渡槽擋煤板相連接,而擋煤板與過(guò)渡槽的連接采用12條M30x90的高強(qiáng)度螺栓連接。這樣,刮板輸送機(jī)在工作過(guò)程中,由于機(jī)頭部拉移頻繁,整個(gè)機(jī)頭部承載負(fù)荷又比較大,致使機(jī)頭推移裝置過(guò)渡槽擋煤板頻繁損壞,連接螺栓常常發(fā)生剪切斷裂,嚴(yán)重制約著大采高工作面的正常生產(chǎn)。為此,對(duì)機(jī)頭推移裝置進(jìn)行改制。采用30 mm厚鋼板焊接成“T”字形推移梁,長(zhǎng)度為2.3 m。“T,’形梁的兩端分別打4個(gè)∮30的光孔,用M30的螺栓與過(guò)渡槽的擋煤板及鏟煤板連接。一端采用2個(gè)定位銷(xiāo)軸及4條螺栓與過(guò)渡槽相連,另一端通過(guò)銷(xiāo)軸、螺栓與鏟煤板相連,主要作用是連接機(jī)頭架、過(guò)渡槽。另外還采用30 mm厚鋼板焊接制作了2個(gè)可調(diào)節(jié)連接頭,以改變機(jī)頭推移裝置的受力狀況。通過(guò)采取這些措施,使得刮板輸送機(jī)拉移過(guò)程中機(jī)頭部能夠較平穩(wěn)地推移。
(2)改制過(guò)渡電纜槽過(guò)渡電纜槽組裝在中部槽上,是整臺(tái)采煤機(jī)固定電纜與拖動(dòng)電纜過(guò)渡的出入口。為了方便電纜拖拽穿越,原設(shè)計(jì)為可拆卸式電纜槽,但由于設(shè)計(jì)的缺陷,采煤機(jī)行走時(shí),拖動(dòng)電纜在槽內(nèi)滑行,電纜經(jīng)常被過(guò)渡電纜槽、擋板連接螺栓掛破,電纜夾隨之損壞,造成采煤機(jī)機(jī)電事故屢屢發(fā)生,采煤機(jī)電纜更換頻繁,嚴(yán)重制約著生產(chǎn)。針對(duì)這種情況,對(duì)過(guò)渡電纜槽擋板、夾板、電纜槽結(jié)構(gòu)進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn)。采用16 mm,25 mm厚鋼板重新焊接過(guò)渡電纜槽連接耳子,制做固定夾板、拆卸式擋板整體固定在電纜槽上,重新打孔套扣,采用M16螺栓連接。通過(guò)這樣改制過(guò)渡電纜槽,保證了整個(gè)工作面采煤機(jī)電纜拖拽順利,完好無(wú)損.大大減少了采煤機(jī)電纜、電纜夾故障的發(fā)生。
(3)改制齒軌銷(xiāo)軸的結(jié)構(gòu)形狀刮板輸送機(jī)的齒軌連接銷(xiāo)軸是采煤機(jī)往復(fù)行走軌道的主要承載結(jié)構(gòu)元件,其規(guī)格為∮50x150。原設(shè)計(jì)連接銷(xiāo)軸無(wú)法定位,隨著工作面采煤機(jī)的往復(fù)行走,齒軌連接銷(xiāo)軸由于松動(dòng)經(jīng)常丟失,齒軌損壞斷裂,導(dǎo)致采煤機(jī)落道停止工作。鑒于這種情況,改制了齒軌連接銷(xiāo)軸的結(jié)構(gòu)形狀,重新改制了定位方式,用∮65的圓鋼重新加工銷(xiāo)軸,銷(xiāo)軸端部加工定位槽,使用B型開(kāi)口銷(xiāo)重新定位。通過(guò)改制齒軌銷(xiāo)軸的結(jié)構(gòu)形狀,減少了采煤機(jī)落道事故,提高了工作面的開(kāi)機(jī)率。
(4)重新制做機(jī)頭調(diào)節(jié)齒條及銷(xiāo)軌目前,由于井下大采高工作面地質(zhì)條件變化復(fù)雜,尤其是受工作面長(zhǎng)度影響,采煤機(jī)上頭或下尾往復(fù)割煤時(shí),常常出現(xiàn)頭、尾機(jī)道割不通現(xiàn)象,工作面溜頭、溜尾推移過(guò)程中,隨之翹起或抬高,以致無(wú)法正常推進(jìn),頭、尾機(jī)道被迫放炮起底后,機(jī)頭、機(jī)尾方可進(jìn)行推移,不僅嚴(yán)重地影響著工作面的正常生產(chǎn),而且還是工作面的最大安全隱患。針對(duì)這種情況,決定重新制做機(jī)頭調(diào)節(jié)齒條、銷(xiāo)軌,加工銷(xiāo)軌座,以延長(zhǎng)采煤機(jī)向頭行走的軌道。首先根據(jù)刮板輸送機(jī)機(jī)頭過(guò)渡槽的結(jié)構(gòu)和特點(diǎn),采用30 mm厚鋼板焊接制做一個(gè)銷(xiāo)軌固定座,固定座與過(guò)渡槽擋煤板用M30高強(qiáng)度螺栓連接,使之成為整體。其次是加工制做一件特殊調(diào)節(jié)齒軌,利用30 mm厚鋼板制成一件特殊齒軌,齒軌全長(zhǎng)850 mm,重新加工齒軌固定銷(xiāo)軸與銷(xiāo)軌座相連接,齒軌固定銷(xiāo)軸兩端打光孔.采用開(kāi)口銷(xiāo)定位。通過(guò)采取這些措施,徹底解決了大采高工作面頭、尾機(jī)道割不通現(xiàn)象,機(jī)頭部、機(jī)尾部能夠平穩(wěn)地推移,每個(gè)生產(chǎn)班能節(jié)約生產(chǎn)時(shí)間2h,每班多推進(jìn)度1.6m。
2、改造效果
刮板輸送機(jī)各部位的技術(shù)改進(jìn),既大大地減少了故障的發(fā)生,又降低了生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。刮板輸送機(jī)的開(kāi)機(jī)率由原來(lái)的78.40/0提高到了96.8%。
①改制刮板輸送機(jī)機(jī)頭推移裝置,減少了過(guò)渡槽以及擋煤板、支架連接頭損壞事故的發(fā)生,每年可節(jié)約配件費(fèi)用15.23萬(wàn)元。
②改制刮板輸送機(jī)的過(guò)渡電纜槽,減少了采煤機(jī)電纜、電纜夾事故的發(fā)生,每年可節(jié)約材料配件費(fèi)用18.68萬(wàn)元。
③改制刮板輸送機(jī)齒軌銷(xiāo)軸的結(jié)構(gòu)形狀,減少了采煤機(jī)落道事故的發(fā)生,每年可節(jié)約配件費(fèi)用8.46萬(wàn)元。
以上3項(xiàng)每年可節(jié)約材料配件費(fèi)用42.37萬(wàn)元。
另外,每年減少工作面刮板輸送機(jī)、采煤機(jī)停機(jī)時(shí)間,多出煤炭創(chuàng)價(jià)值為190x400x296=2 249.6萬(wàn)元(成本190元/t.出煤400 t/h,累計(jì)停機(jī)時(shí)間296 h)。
每年總計(jì)創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益為2 291.97萬(wàn)元。



