1、問題及分析
1)在實(shí)際應(yīng)用中,機(jī)體外的調(diào)節(jié)絲杠無法調(diào)節(jié)篩板橫梁。原因:一是弧形篩板與機(jī)體兩側(cè)間距過小,機(jī)體內(nèi)膛寬度為1440mm,篩板外側(cè)寬度為1438mm,篩板外端與機(jī)體壁只有Imm間隙;二是篩板上面的機(jī)體壁上安裝有厚度為30mm的襯板。正常生產(chǎn)時(shí),篩板上部與機(jī)體兩側(cè)的襯板間塞滿物料,篩板無法用調(diào)節(jié)絲桿向上調(diào)節(jié),只有將轉(zhuǎn)子吊出,清出篩板與襯板、機(jī)體間的物料,才可對篩板調(diào)節(jié),而實(shí)事上是不可能經(jīng)常停機(jī)做如此調(diào)節(jié)的。
2)圓盤間距小于錘柄厚度,造成錘頭卡在圓盤間。錘柄安裝錘頭處的厚度為125mm,而各圓盤間的距離為120mm,在啟車、停車時(shí)的慣性力下,尤其遇到難碎物件時(shí),錘柄沿銷軸回轉(zhuǎn)經(jīng)?ㄋ涝趦蓤A盤之間。而破碎腔內(nèi)空間狹小,無法使用手錘或大錘將其擊打出來,只能被迫將機(jī)蓋吊去,再設(shè)法將錘柄取出,給生產(chǎn)造成很大影響。
3)錘柄材質(zhì)強(qiáng)度不足。錘柄為鑄鋼件,打擊板、反擊板材質(zhì)為合金白口鑄鐵,生產(chǎn)的第2個(gè)月,由于一錘柄鑄造缺陷,在運(yùn)轉(zhuǎn)中折斷,導(dǎo)致其它許多錘柄折斷,篩板破損,打擊板、反擊板破碎,造成了重大機(jī)械事故。
2、改進(jìn)方法
1)將弧形篩板架的寬度由原1438mm改為1400mm,即與機(jī)體兩側(cè)各有20mm的縫隙,同樣篩板長度減至1410mm,即與機(jī)體兩側(cè)各有15mm的縫隙。改進(jìn)后,篩板與機(jī)體兩側(cè)不再堆積、充塞物料,這樣調(diào)節(jié)絲杠很容易地隨時(shí)調(diào)節(jié)篩板橫梁,使錘頭與篩板保證合適的距離。
改進(jìn)前,因篩板調(diào)節(jié)不靈活,錘頭10d翻個(gè),平均20d更換1套錘頭,而改進(jìn)后,平均40d更換1套錘頭,可把錘頭使用到極限狀態(tài),減少了配件消耗。
2)將錘柄安裝錘頭處的寬度由原125mm改為150mm,這樣錘柄不可能再被圓盤卡住。并且將錘柄由鑄造工藝改為鍛造加工,避免因鑄造存在的缺陷。打擊板、反擊板的材質(zhì)由原合金白口鑄鐵改為ZGMn13。
改進(jìn)前打擊板、反擊板幾乎每月都有裂紋或斷邊角,經(jīng)常造成事故。改進(jìn)后已運(yùn)轉(zhuǎn)半年多沒有一塊反擊板、打擊板出現(xiàn)裂紋,并且磨損也很少。



