青島港煤輸送系統(tǒng)于1993年投產(chǎn),共有
帶式輸送機29條。輸送機驅(qū)動裝置所用的高壓電動機全部采用德國西門子電動機,液力偶合器為日本神鋼的產(chǎn)品,制動器為日本安川的產(chǎn)品,傳動采用的是弗蘭德減速器,該類驅(qū)動裝置共計51套。
1、問題提出
隨著青島港10萬t和20萬t礦石系統(tǒng)的快速發(fā)展,青島港集團不斷加大對煤炭和礦石裝卸系統(tǒng)生產(chǎn)工藝的優(yōu)化,煤炭裝卸系統(tǒng)已經(jīng)由單一的煤炭裝卸作業(yè)發(fā)展成為承載著煤炭和礦石雙重裝卸作業(yè)的重要系統(tǒng)。尤其在礦石轉(zhuǎn)水作業(yè)中,煤炭系統(tǒng)的設(shè)備承擔著越來越重要的任務(wù),月轉(zhuǎn)水量達200萬t,設(shè)備利用率高達60%以上,這給設(shè)備管理提出了嚴峻的考驗。經(jīng)過長達20 a的運行,系統(tǒng)設(shè)備陸續(xù)暴露出故障隱患,白2005年開始,每年約有5臺以上的帶式輸送機高壓電動機m現(xiàn)故障。公司僅有的3臺備件捉襟見肘,一度引起設(shè)備管理恐慌,經(jīng)過長時間的高壓電動機的國產(chǎn)化,這一問題才得以緩解。但是由于新的電動機參數(shù)與原裝西門子高壓電動機不匹配,時常出現(xiàn)帶載啟動困難的現(xiàn)象。因此,被迫再次更換并使用修復的西門子電動機。
2、研究分析
由于煤系統(tǒng)電動機經(jīng)過近20 a的運行,很多人認為故障的出現(xiàn)是長期運行疲勞的結(jié)果,這種思想阻礙了對電動機的故障研究。
從理論上講,電動機的振動一般分為2種情況:一是電磁方面的原因,當異步電動機轉(zhuǎn)子處于定子膛內(nèi),氣隙嚴重不對稱時,由氣隙磁阻的不一致造成膛內(nèi)磁勢不平衡,運行時產(chǎn)生振動;二是機械原因引起的振動,包括轉(zhuǎn)子機械不平衡產(chǎn)生的振動,電動機的零部件磨損或失效(如軸承嚴重磨損)產(chǎn)生的振動,聯(lián)軸器不對中產(chǎn)生的振動,電動機安裝基礎(chǔ)不平或不實等。據(jù)資料統(tǒng)計表明,大中型異步電動機運行中出現(xiàn)振動,大部分由機械方面的原因引起。
對青島港煤系統(tǒng)2007年底- 2008年間的5臺故障電動機進行研究,其共同特點如表1所示,幾乎所有電動機的內(nèi)部定子磁泥脫落;大部分定、轉(zhuǎn)子之間產(chǎn)生摩擦,造成定子繞組燒毀;部分轉(zhuǎn)子籠條熔化;電動機的負載端和非負載端的軸承套磨損超標;故障前,有徑向跳動現(xiàn)象。
針對上述現(xiàn)象并結(jié)合電動機的結(jié)構(gòu),做出如下判斷:
1)煤炭系統(tǒng)高壓電動機功率有200 kW、250kW、300 kW 3種,盡管功率不同,但是,為了便于備件的統(tǒng)一,滿足應急情況下的互換性,在設(shè)計時,所有不同功率的電動機均設(shè)計為統(tǒng)一的機座及外形尺寸,并且采用了長軸設(shè)計。這可能會導致轉(zhuǎn)子在長期的運行中產(chǎn)生彎曲。
2)電動機的磁泥脫落,說明有外力存在,導致了電動機定子線圈的異常振動。
3)所有軸承潤滑良好,但軸承套卻磨損超標,其中1盤軸承內(nèi)圈開裂,也懷疑有外力存在。
4)部分高壓電動機的鼠籠條熔斷,可能存在頻繁啟動,造成轉(zhuǎn)子籠條通過大電流所致。
基于以上判斷,對帶式輸送機的驅(qū)動部位進行了實地觀察和調(diào)研,發(fā)現(xiàn):
1)有振動的高壓電動機多伴有所驅(qū)動的減速箱的輸入軸有滲油的現(xiàn)象。
2)經(jīng)過與現(xiàn)場運行人員交流得知,為壓縮生產(chǎn)時間,在流程轉(zhuǎn)換或超載停機的情況下,確實經(jīng)常存在高壓電動機帶載頻繁啟動的現(xiàn)象。
3)制動器的制動輪內(nèi)部有嚴重的礦石粉塵囤積現(xiàn)象,部分位置厚度達25 -30 mm,多數(shù)位置厚度達到20 mm。
隨即對制動輪內(nèi)的礦粉積塵進行了清理,電動機的振幅有明顯的減小。由此認為:造成電動機磁泥脫落以及轉(zhuǎn)子掃膛的主要原因應該與制動輪內(nèi)不均衡的積塵造成的偏心干擾力有關(guān)。于是對礦粉的密度進行了測量,達2.0t/m3。將制動輪內(nèi)的礦粉按照分布情況進行測量,測得異常突出點的體積約為70×70×20mm3,經(jīng)計算,此處的偏心質(zhì)量m=0.196 kg,偏心距e=25 cm,將此電動機驅(qū)動部位簡化成圖1所示,由于偏心質(zhì)量的存在,電動機的軸端制動輪處于受迫振動狀態(tài),電動機的轉(zhuǎn)速為1000 r/min。根據(jù)《理論力學》中受迫激振力的力幅計算公式
該電動機的軸頭直徑φ=90mm,這個干擾力相當大,由此推斷:
1)由于干擾力的存在,電動機長期運行過程中,會導致端部軸承套及軸承磨損加劇,軸承磨損后,致使電動機的磁隙不均、電動機轉(zhuǎn)子及其附帶的液力偶合器、制動器等重心會偏移中心,致使振動進一步加劇,從而導致定子的磁泥松脫。嚴重時,導致電動機轉(zhuǎn)子軸彎曲、電動機轉(zhuǎn)子掃膛、定子線圈燒毀等惡性故障。
2)頻繁的帶載啟動,導致了啟動時轉(zhuǎn)子的電流加劇,從而出現(xiàn)轉(zhuǎn)子籠條熔斷現(xiàn)象。
3、建議對策
針對以上的分析,結(jié)合煤炭系統(tǒng)設(shè)備使用的年限,該系統(tǒng)的電動機基本處于中后期管理階段,故障率處于上升期,因此,提出如下建議:
1)繼續(xù)研究電動機備件的國產(chǎn)化,避免m現(xiàn)電動機故障問題集中爆發(fā)造成的措手不及。
2)在同一條輸送機上盡量采用同一型號電動機,避免因參數(shù)不同導致的電動機啟動時出力不均造成的停機現(xiàn)象。另外,應注意變電所內(nèi)相關(guān)保護裝置的電氣參數(shù)匹配問題。
3)有計劃地將目前存在振動的電動機拆卸下來,進行保養(yǎng)。在未出現(xiàn)電動機磁泥脫落、電動機掃膛之前,對電動機進行全面專業(yè)檢測,更換存在問題的部件(如軸承),修復超標的尺寸(如軸承套孔、軸徑、轉(zhuǎn)子直線度等)。
4)要建章立制,形成運行人員班班檢查清理規(guī)章制度,加強對運行電動機的檢查檢測力度,利用作業(yè)間隙,及時清除制動輪內(nèi)的積塵。
5)加強技術(shù)改造,建議加強對電動機制動輪處的研究,在制動輪內(nèi)安裝清除物料的清掃裝置,對于作業(yè)過程中的灰塵及時加以清理。
6)杜絕輸送機帶載啟動現(xiàn)象,高壓電動機停機后,再次啟動時應給予10min以上的電動機冷卻時間,避免反復啟動造成電流沖擊,導致鼠籠條熔斷現(xiàn)象。
4、結(jié)束語
針對提出的建議,公司從管理制度和技術(shù)改造2方面加強了研究,采取了比較有效的措施,2008年底至今,再沒有出現(xiàn)過電動機因為掃膛造成的定、轉(zhuǎn)子燒毀的故障,有力保障了流程設(shè)備的安全正常運轉(zhuǎn)。
(轉(zhuǎn)載請注明:富通新能源輸送機
http://m.basi2.com/shusong/)