Ø3. 43×67.06m回轉(zhuǎn)窯在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用
1、煅燒及設(shè)備
石油焦煅燒是鋁用陽(yáng)極生產(chǎn)的首道工序,煅燒焦質(zhì)量的好壞將直接影響陽(yáng)極炭塊的質(zhì)量。目前,世界上約有85%的石油焦采用回轉(zhuǎn)窯煅燒。在國(guó)外,石油焦一般在煉油廠采用回轉(zhuǎn)窯或回轉(zhuǎn)床集中煅燒。陽(yáng)極廠直接采用煅燒焦作為鋁用陽(yáng)極的生產(chǎn)原料。在國(guó)內(nèi),電解鋁廠的陽(yáng)極為保證煅燒焦質(zhì)量的穩(wěn)定性,一般采用生石油焦在本廠煅燒,煅燒石油焦主要設(shè)備為回轉(zhuǎn)窯和罐式煅燒爐。
本世紀(jì)初,隨著電解鋁的建設(shè)向大規(guī)模、高效節(jié)能的方向發(fā)展,新建的電解鋁廠生產(chǎn)規(guī)模大部分都在10萬(wàn)t/a以上。2005年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量將達(dá)到650萬(wàn)t(只有一小部分產(chǎn)能采用自焙槽生產(chǎn))其中預(yù)焙陽(yáng)極電解槽鋁產(chǎn)量將達(dá)到約540萬(wàn)t,預(yù)計(jì)消耗陽(yáng)極炭塊約300萬(wàn)t。就單系列規(guī)模達(dá)到20~30萬(wàn)t/a,相應(yīng)配套陽(yáng)極廠規(guī)模為12—18萬(wàn)t/a,年需煅燒焦量為9~13萬(wàn)t。為適應(yīng)鋁用陽(yáng)極炭素的大規(guī)模生產(chǎn),提高自動(dòng)化水平,降低能耗、環(huán)保,走可持續(xù)發(fā)展道路,需要引進(jìn)和開(kāi)發(fā)一套適應(yīng)國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)的煅燒設(shè)備和技術(shù),因此,煅燒設(shè)備的選型尤為重要。
1.1煅燒設(shè)備的現(xiàn)狀
目前,國(guó)內(nèi)鋁用炭素廠中有一些廠家采用罐式煅燒爐進(jìn)行石油焦煅燒.如:荏平、永城、三門峽等都采用6組罐式煅燒爐,產(chǎn)能為2t/h;山西關(guān)鋁使用新型的8組罐式煅燒爐,產(chǎn)能為3 t/h;自動(dòng)化程度低,工作環(huán)境差,炭質(zhì)燒損在5%左右。大多鋁用炭素廠采用回轉(zhuǎn)窯技術(shù),如青海鋁廠采用Ø2. 2/2.4×45m回轉(zhuǎn)窯,設(shè)計(jì)產(chǎn)能為6t/h,炭質(zhì)燒損在9%以上。洛陽(yáng)天松炭素廠采用沈陽(yáng)鋁鎂設(shè)計(jì)院的開(kāi)發(fā)的<P2. 84×55m回轉(zhuǎn)窯,產(chǎn)能為8~10t/h,炭質(zhì)燒損在8%左右。自動(dòng)化控制和作業(yè)環(huán)境都優(yōu)于罐式爐。而山西華澤公司28萬(wàn)t電解鋁項(xiàng)目在總結(jié)國(guó)內(nèi)石油焦煅燒工藝的基礎(chǔ)上,引進(jìn)國(guó)外的Ø3. 43×67.06m的大型回轉(zhuǎn)窯,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力24t/h,炭質(zhì)燒損設(shè)計(jì)在6%~7%左右。完全集控操作,與國(guó)內(nèi)同行業(yè)的回轉(zhuǎn)窯相比,不僅產(chǎn)量大,而且自動(dòng)化水平也高。到目前為止,該回轉(zhuǎn)窯在國(guó)內(nèi)炭素行業(yè)屬于領(lǐng)先水平。
1.2 Ø3. 43×67.06m回轉(zhuǎn)窯的工藝簡(jiǎn)介

Ø3.43×67.06m回轉(zhuǎn)窯工藝流程為:生石油焦原料經(jīng)過(guò)預(yù)碎后送入原料煅前倉(cāng),倉(cāng)內(nèi)的物料經(jīng)過(guò)電子皮帶稱連續(xù)均勻地向窯尾端加料,加料管采用風(fēng)冷方式。進(jìn)入窯尾的物料隨窯體的轉(zhuǎn)動(dòng)而緩慢的向窯頭移動(dòng),在移動(dòng)過(guò)程中,首先受到高溫?zé)煔忸A(yù)熱,而后進(jìn)入了高溫煅燒帶,物料中的揮發(fā)分在這里燃燒,經(jīng)過(guò)1200℃~1400℃高溫煅燒,物料的理化性能指標(biāo)得到了很大改善,再經(jīng)過(guò)4~6m的冷卻帶物料進(jìn)入了冷卻機(jī)。在冷卻機(jī)中,物料受到直接冷卻水的噴淋而溫度迅速降低,再經(jīng)過(guò)輸送系統(tǒng)而排入煅燒貯料倉(cāng)。
在窯內(nèi)沒(méi)有燃燒的揮發(fā)分在負(fù)壓作用下被抽至焚燒爐,而冷卻機(jī)內(nèi)的帶有炭粉的蒸汽經(jīng)多管旋風(fēng)除塵器后也被抽至焚燒爐,焚燒爐頭部供給一次風(fēng)和助燃風(fēng),使抽至的大量揮發(fā)分及粉料在這里燃燒,產(chǎn)生的熱能用于焚燒爐尾部的余熱鍋爐,煙氣經(jīng)除硫塔后由煙囪排入大氣。
1.3 Ø.43×67.06m回轉(zhuǎn)窯的優(yōu)點(diǎn)
根據(jù)與國(guó)內(nèi)同行業(yè)回轉(zhuǎn)窯相比,有以下優(yōu)點(diǎn)供參考借鑒:
(1)占用工廠的場(chǎng)地面積小;因?yàn)槊雷抗驹O(shè)計(jì)的回轉(zhuǎn)窯比國(guó)內(nèi)炭素煅燒回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)能要大得多,相對(duì)于24 t/h的產(chǎn)能,美卓公司設(shè)計(jì)的回轉(zhuǎn)窯占地面積很小,對(duì)于單臺(tái)設(shè)備來(lái)說(shuō)且便于維護(hù)。
(2)煅燒窯尾進(jìn)料管冷卻國(guó)內(nèi)采用循環(huán)水冷卻,效果好,但容易破壞內(nèi)襯,維護(hù)和檢修較麻煩,而此窯采用冷卻風(fēng)機(jī)加大空氣對(duì)流進(jìn)行冷卻,效果一般,基本不用維護(hù)。
(3)冷卻機(jī)內(nèi)的高溫物料經(jīng)冷卻水直冷后,產(chǎn)生的帶有炭粉的水蒸氣,大部分炭粉經(jīng)多管旋風(fēng)除塵回收,只有少量炭粉和大量水蒸氣抽至焚燒爐燃燒利用經(jīng)凈化后再排空,減少了燒損。
(4)自動(dòng)化程度高;完全采用微機(jī)屏幕的直觀模擬圖界面操作,微機(jī)根據(jù)PID設(shè)定范圍值自動(dòng)調(diào)整各數(shù)據(jù)變化,以實(shí)現(xiàn)在線控制,并且隨時(shí)可以調(diào)取觀察各溫度、負(fù)壓、煙氣含氧量等的曲線變化情況,為調(diào)溫提供依據(jù),而國(guó)內(nèi)回轉(zhuǎn)窯計(jì)算機(jī)只起檢測(cè)作用,相對(duì)操作較為滯后。
(5)炭質(zhì)燒損;回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)密封采用彈簧葉片式密封,效果好;窯尾端變徑,由<p3. 43擴(kuò)徑為西3.735,降低了窯尾煙氣的流速,從而減少了煙氣帶走的粉料量。自控系統(tǒng)的煙氣含氧量控制回路可控制回轉(zhuǎn)窯窯系統(tǒng)的助燃風(fēng)量,防止助燃風(fēng)過(guò)多,造成燒損大。
2 、Ø3. 43×67. 06m回轉(zhuǎn)窯烘窯及運(yùn)行情況
2.1烘窯及運(yùn)行情況
山西華澤鋁電有限公司在2005年9月30日對(duì)國(guó)外Ø3.43×67.06m回轉(zhuǎn)窯進(jìn)行烘窯使用,嚴(yán)格按照負(fù)壓遠(yuǎn)行制度和烘窯升溫曲線,在煅燒窯尾溫度達(dá)到600℃后,窯尾以2t/h料量投料,并以2t/h的速度增加料量至32t/h,于10月27日生產(chǎn)出合格煅燒焦,粉末電阻率在450μΩm左右,真密度在2.04g/m3以上,產(chǎn)量達(dá)到24t/h,經(jīng)過(guò)1個(gè)月運(yùn)行后,
出現(xiàn)以下問(wèn)題:
(1)窯頭溫度過(guò)高,煅燒帶在窯頭,溫度高時(shí)可達(dá)1390℃,沒(méi)有冷卻帶。
(2)物料實(shí)收率低,燒損在9%左右;
(3)回轉(zhuǎn)窯托輪運(yùn)行時(shí)有異常聲音。
由于煅后倉(cāng)滿,且回轉(zhuǎn)窯存在多方面的問(wèn)題,公司決定12月3日停窯小修。
2.2問(wèn)題原因分析
(1)影響窯頭溫度的因素主要是窯頭負(fù)壓,加料量及窯的轉(zhuǎn)速,天然氣供給量和窯頭一次風(fēng)及形狀風(fēng)的配比以及原料中的粉料量。在給料量和窯速恒定的前提下,增大窯頭負(fù)壓,減少窯頭天然氣供給量及配風(fēng)量,加大三次風(fēng)量,可以使煅燒帶方向向窯尾方向移動(dòng);相應(yīng)要注意冷卻機(jī)的負(fù)壓,同時(shí)要注意煅燒窯頭負(fù)壓的增加會(huì)把冷卻機(jī)中的水蒸氣和炭粉吸回窯頭,并在吸入的多余空氣的配合下燃燒。從而使窯頭溫度大幅度提高,高時(shí)溫度可達(dá)1390℃,不僅使炭質(zhì)燒損增加,同時(shí)使窯頭的結(jié)構(gòu)因高溫發(fā)生變形,為了保證煅燒窯頭溫度不超過(guò)合理數(shù)值,窯頭負(fù)壓的控制應(yīng)遵循的原則是保證窯頭的負(fù)壓,不能讓窯頭出現(xiàn)返火現(xiàn)象,正確控制好煅燒窯頭與冷卻機(jī)頭的零壓差位置。
(2)物料實(shí)收率低,燒損大的主要原因是大部分延遲石油焦含揮發(fā)分10%—14%,水分含量8%~10%,粉料量40%~50%。石油焦的質(zhì)量普遍偏低,對(duì)石油焦煅燒的燒損有很大的影響。
a.隨著揮發(fā)分增加,燒損也不斷增加,有資料‘3]介紹當(dāng)生焦中揮發(fā)分含量從10.7%增加到13.0%.相對(duì)燒損從2.41%增加到2.77%,這就表明揮發(fā)分每增加1個(gè)百分點(diǎn),炭質(zhì)燒損增加15個(gè)百分點(diǎn)。
b.石油焦中水分過(guò)高,對(duì)燒損也有影響,有資料介紹當(dāng)石油焦中的水分被蒸發(fā)掉0. 05g/cm3原料時(shí),石油焦真密度下降0.003g/cm3。石油焦的燒損增加1. 38%(絕對(duì)值),物料的灰分與燒損成比例地增加0.1%。
c.該窯填充率在9.5%,料層厚度在200mm~300mm,為使物料煅燒充分,窯內(nèi)裝有揚(yáng)料塊,高溫物料在與揚(yáng)料塊的碰撞中粉料增多,在窯的運(yùn)動(dòng)中產(chǎn)生的粉塵濃度越高,被負(fù)壓抽走的粉料就越多,最后在焚燒爐內(nèi)燃燒掉,同時(shí),石油焦粉料量越大,石油焦與空氣接觸的表面積越大,石油焦被氧化的傾向增加。
(3)回轉(zhuǎn)窯托輪運(yùn)行時(shí)異常聲響,原因是潤(rùn)滑不到位,自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)的加油部位設(shè)計(jì)不正確,致使?jié)櫥筒荒芡耆倪M(jìn)入托輪軸承。
3、結(jié)語(yǔ)
通過(guò)Ø3.43×67.06m回轉(zhuǎn)窯在山西華澤鋁電有限公司的應(yīng)用,我們對(duì)國(guó)外煅燒回轉(zhuǎn)窯設(shè)計(jì)理念有了進(jìn)一步理解,對(duì)回轉(zhuǎn)窯今后在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)使用和開(kāi)發(fā)應(yīng)用將起到一定的指導(dǎo)作用。對(duì)于在生產(chǎn)使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題采取以下措施:
(1)窯頭溫度高的原因復(fù)雜,影響因素眾多,并且相互關(guān)聯(lián)緊密,需在今后運(yùn)行過(guò)程中不斷調(diào)整。
(2)石油焦原料含水量高,原料進(jìn)廠后,在原料庫(kù)內(nèi)的貯存周期適當(dāng)延長(zhǎng),通過(guò)靜置脫水和自然干燥;條件允許可利用干燥設(shè)備對(duì)石油焦進(jìn)行干燥,使石油焦含水率在3%以下,可以降低石油焦在回轉(zhuǎn)窯煅燒過(guò)程中,因水分過(guò)高時(shí)對(duì)炭質(zhì)燒損的影響。
(3)石油焦原料的揮發(fā)分較高,原料進(jìn)廠時(shí),各焦化廠的原料要分庫(kù)存放,化驗(yàn)每批石油焦的揮發(fā)分含量,根據(jù)石油焦揮發(fā)分含量的不同進(jìn)行配料,減少煅前焦的揮發(fā)分含量,有利于減少石油焦在回轉(zhuǎn)窯煅燒過(guò)程中的炭質(zhì)燒損。
(4)石油焦原料中粉料較多,在原料初碎時(shí),可先讓石油焦進(jìn)行振動(dòng)篩分,大于50mm原料進(jìn)行破碎,篩下料不經(jīng)過(guò)破碎直接入窯,可以有效地減少粉料量以及超細(xì)粉塵的含量,降低焦炭在回轉(zhuǎn)窯煅燒過(guò)程中的炭質(zhì)燒損。
(5)回轉(zhuǎn)窯托輪運(yùn)行時(shí)潤(rùn)滑存在一定問(wèn)題。應(yīng)重新定置托輪潤(rùn)滑點(diǎn),調(diào)整潤(rùn)滑部位,使?jié)櫥瑒┠艿玫郊皶r(shí)的補(bǔ)充。
三門峽富通新能源銷售回轉(zhuǎn)窯、烘干機(jī)、干燥機(jī)、氣流式烘干機(jī)等設(shè)備。