某公司是黃河以南地區(qū)較大的商品焦生產(chǎn)和出口基地,年產(chǎn)冶金焦炭100萬(wàn)t。30萬(wàn)t搗固焦?fàn)t是該公司為了增強(qiáng)在國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)能力,提高經(jīng)濟(jì)效益而實(shí)施的技改工程。系統(tǒng)投產(chǎn)以來(lái),因煉焦煤中摻入的浮選精煤水分過(guò)高,致使?fàn)t前搗固煤餅倒塌,消煙除塵設(shè)施失效而影響生產(chǎn)。為解決上述問(wèn)題,公司與煤科院合作,研制了利用富余粗煤氣為燃料,以燃?xì)馐綗犸L(fēng)爐為熱動(dòng)力裝置的節(jié)能型
滾筒烘干機(jī),應(yīng)用效果很好。
1、工藝參數(shù)及流程
1.1 工藝參數(shù)
處理能力:80t/h(濕基)
入料粒度:0~50mm粒級(jí)的混合精煤
入料水分:≤20%(濕基)
出料水分:8%~12%(濕基)
蒸發(fā)水量:7.27~8.0t/h
蒸發(fā)強(qiáng)度:65.6~72.2kg/m3·h
熱風(fēng)爐發(fā)熱量:251MJ/h
1.2 工藝流程
滾筒干燥系統(tǒng)工藝流程與燃燒系統(tǒng)見(jiàn)圖1、圖2。
2、主要設(shè)備
2.1滾筒烘干機(jī)
滾筒烘干機(jī)是早期應(yīng)用且目前使用較多的干燥設(shè)備,主要缺點(diǎn)是熱效率低,干燥細(xì)粒級(jí)煤時(shí),內(nèi)壁粘料量大,有增灰現(xiàn)象。當(dāng)來(lái)料不均時(shí),易發(fā)生反料,造成人料口處著火。
新研制的節(jié)能型滾筒烘干機(jī),克服了上述缺點(diǎn),簡(jiǎn)體外表面溫度也由42~49℃降低到20~25℃.減小了表面散熱損失,干燥熱效率達(dá)80%。改進(jìn)后的導(dǎo)料裝置,可將細(xì)粒級(jí)、大水分及高粘度的物料順利導(dǎo)人滾筒,運(yùn)行更為安全可靠。
2.2燃?xì)鉄犸L(fēng)爐
熱風(fēng)爐是干燥熱介質(zhì)的制備設(shè)備,是利用了原排放的粗煤氣為燃料設(shè)計(jì)的燃?xì)馐綗犸L(fēng)爐,與目前使用的燃煤熱風(fēng)爐相比,具有燃燒效率高,干燥熱介質(zhì)(煙氣)質(zhì)量好,對(duì)干燥產(chǎn)品無(wú)增灰現(xiàn)象。其溫度控制靈活、方便,燃燒環(huán)境潔凈,設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,自動(dòng)化程度高。RQL燃?xì)鉄犸L(fēng)爐主要由鋼結(jié)構(gòu)框架爐體、燃燒系統(tǒng)組成,見(jiàn)圖3。
燃燒系統(tǒng)為外混擴(kuò)散式強(qiáng)制混合燃燒頭,保證空氣與燃?xì)獬浞只旌,使燃燒平穩(wěn)高效。供風(fēng)系統(tǒng)由進(jìn)風(fēng)口、風(fēng)機(jī)及調(diào)節(jié)閥構(gòu)成,為燃燒提供所需的空氣及克服爐膛背壓,并能根據(jù)燃燒狀況按比例自動(dòng)調(diào)節(jié)進(jìn)風(fēng)量。安全控制系統(tǒng)由火焰探測(cè)器、點(diǎn)火器、可編程序控制器(PLC)、安全電磁閥、調(diào)節(jié)閥組成,具有自動(dòng)吹掃、自動(dòng)點(diǎn)火、熄火安全保護(hù)、燃?xì)饬颗c空氣量自動(dòng)調(diào)節(jié)等功能。
2.3SFC型濕式除塵器
SFC型濕式除塵器采用水浴過(guò)濾式除塵器,內(nèi)截面積大,氣流速度低,含塵氣流在除塵器內(nèi)經(jīng)過(guò)兩道除塵,除塵效率高,用水量少。除塵器由水槽、噴管、過(guò)濾層、除水板和箱體組成,所收集的粉塵都溶于水槽中,由溢流管將煤泥水排出除塵器,經(jīng)兩次過(guò)濾沉淀后,流入主廠地溝,沉淀后的煤泥進(jìn)一步烘干利用。溢流管帶有調(diào)節(jié)水槽水位高低的裝置,能夠方便地將除塵效率和阻力調(diào)整到最佳值。
除塵器性能穩(wěn)定,可對(duì)煙氣中的硫氧化物和氮氧化物起到清洗作用,脫硫率達(dá)50cVo。對(duì)水質(zhì)無(wú)特殊要求,并可循環(huán)使用。技術(shù)性能如下:
處理風(fēng)量:8~10萬(wàn)m3/h
除塵效率:96%~98%
阻力:1.0~1.2kPa
用水量:4~5t/h
3、運(yùn)行效果與經(jīng)濟(jì)效益
系統(tǒng)運(yùn)行后,對(duì)生產(chǎn)波動(dòng)的適應(yīng)性強(qiáng),處理能力可達(dá)到100~120t/h。烘干機(jī)熱效率達(dá)80%,除塵器除塵效率達(dá)98%,煙氣排放達(dá)到國(guó)家環(huán)保要求。
3.1 企業(yè)效益
(1)減少焦?fàn)t煤氣消耗量。人爐煤水分由17%降為12%,每年可節(jié)約煤氣用量771萬(wàn)m3,可增效益771 x 0.3=231.3萬(wàn)元/a。
(2)焦?fàn)t煤餅倒塌率由3%減少到lqo。每年多生產(chǎn)焦炭6 495t,按二級(jí)冶金焦單價(jià)530元/t計(jì)算,可增加344萬(wàn)元;每年減少清煤勞務(wù)費(fèi)3. 06萬(wàn)元,共創(chuàng)效益347. 06萬(wàn)元。
(3)改善煤的結(jié)焦性。隨著人爐煤水分的降低,裝爐煤堆密度增加,改善了煤的結(jié)焦性,焦炭質(zhì)量得到提高。
3.2社會(huì)效益
(1)節(jié)約能源。利用排放的富余粗煤氣為燃料,既減輕了對(duì)大氣的污染,創(chuàng)造了效益,又改善了廠區(qū)及附近居民生活區(qū)的環(huán)境。
(2)由于人爐煤水分降低,原焦?fàn)t配置的消煙除塵車能較好地運(yùn)行,改善了爐頂操作工人的工作環(huán)境,廢氣排放也達(dá)到了環(huán)保要求,社會(huì)效益顯著。
相關(guān)烘干機(jī)產(chǎn)品:
1、
滾筒烘干機(jī)
2、
氣流式烘干機(jī)