某公司日產(chǎn)2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線,自2006年3月17日點(diǎn)火投產(chǎn)以來,石灰石破碎及均化系統(tǒng)中的堆料機(jī)皮帶,經(jīng)常壓死,嚴(yán)重制約了
破碎機(jī)產(chǎn)量,造成皮帶及頭輪損壞,增加了生產(chǎn)成本。
1、工藝流程及主機(jī)設(shè)備
大塊石灰石汽運(yùn)入廠后,倒入石灰石堆場,由鏟車或汽車裝入板喂機(jī)下料斗,然后由板喂機(jī)喂入破碎機(jī)中,破碎后的石灰石經(jīng)
皮帶輸送機(jī)(110.03)轉(zhuǎn)運(yùn)至堆料皮帶輸送機(jī)(120.01),直接由懸臂式堆料機(jī)布入石灰石預(yù)均化堆場。主機(jī)設(shè)備見表1。
2、存在的問題
在破碎機(jī)產(chǎn)量達(dá)到額定產(chǎn)量的60%時,在電機(jī)未跳停,頭輪繼續(xù)運(yùn)行的情況下,帶式輸送機(jī)(120.01)經(jīng)常壓死。曾因發(fā)現(xiàn)不及時,將皮帶磨斷一次,將頭輪膠面大部分磨損掉一次,嚴(yán)重影響了破碎機(jī)的產(chǎn)量。
3、原因分析及解決措施
經(jīng)分析原因后,我們采取了以下措施:
(1)皮帶張緊度不夠。為此我們逐漸增加了皮帶輸送機(jī)的配重,但在皮帶張緊度達(dá)到極限時,產(chǎn)量稍有提高,問題仍然沒有得到解決。
(2)皮帶輸送機(jī)(110.03)轉(zhuǎn)運(yùn)至皮帶輸送機(jī)(120.01)的下料口結(jié)構(gòu)不合理。由于110.03皮帶輸送機(jī)寬度為1200mm,而120.01皮帶輸送機(jī)寬度為800mm,因此在來料不穩(wěn)定時,容易在下料口處積料。為此,我們對下料口的結(jié)構(gòu)作了如下改造。
經(jīng)過兩次改進(jìn),破碎機(jī)的產(chǎn)量可以提高到250~320t/h,但問題仍沒有得到根本解決。
(3)皮帶輸送機(jī)實(shí)際產(chǎn)量未能達(dá)到設(shè)計要求。考慮到實(shí)際情況,可以采用提高帶速來提高輸送能力。若要提高帶速可通過增大頭輪和托輥直徑來實(shí)現(xiàn)。經(jīng)過與皮帶輸送機(jī)生產(chǎn)廠家協(xié)商,測算后決定將皮帶輸送機(jī)帶速由2.0m/s提高到2.6m/s,相應(yīng)技術(shù)參數(shù)修改如表2。
在十月份利用檢修的兩天時間,實(shí)施了改造,經(jīng)過改造后,產(chǎn)量有了大幅度的提高,可以達(dá)到400~450t/h,皮帶輸送機(jī)壓死的現(xiàn)象只是在意外情況時出現(xiàn)過一次,基本可以滿足生產(chǎn)要求。
4、結(jié)束語
經(jīng)過改造,問題得到基本解決,但懸臂皮帶輸送機(jī)(120.02a)還沒有進(jìn)行改造,對產(chǎn)量的提高還稍有制約,以后在適當(dāng)?shù)臅r機(jī),還要對此設(shè)備實(shí)施提速改造。
相關(guān)輸送機(jī)產(chǎn)品:
1、
皮帶輸送機(jī)
2、
刮板輸送機(jī)