1、前言
鍋爐受熱面失效問(wèn)題(一般也稱(chēng)為“四管爆漏”)一直被列為火力發(fā)電廠生產(chǎn)運(yùn)行中第一位的沒(méi)備事故。作為電網(wǎng)主力機(jī)組之一的300MWUP型直流鍋爐機(jī)組,由于設(shè)計(jì)、制造、施工、檢修、運(yùn)行和管理等諸多原因,自投運(yùn)以來(lái)鍋爐頻繁發(fā)生水冷壁超溫爆管、拉裂泄漏以及過(guò)熱器、再熱器超溫爆管和省煤器磨損等事故,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì),華東電網(wǎng)1996年200MW以上機(jī)組共發(fā)生非計(jì)劃停機(jī)357臺(tái)次,累計(jì)停運(yùn)4 326. 7h,其中鍋爐事故1 98臺(tái)次,占總停運(yùn)小時(shí)的77.05%。因此,減少鍋爐四管爆漏次數(shù),降低鍋爐強(qiáng)迫停運(yùn)時(shí)間,是提高鍋爐運(yùn)行可靠性和經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵。
2、1025t/h UP直流鍋爐設(shè)計(jì)特點(diǎn)及存在的主要問(wèn)題
2.1設(shè)計(jì)特點(diǎn)
該鍋爐采用了單爐膛結(jié)構(gòu),使鍋爐在燃燒、膨脹、密封和爐墻剛性等方面均獲得了改進(jìn)。整個(gè)爐膛水冷壁下輻射劃分為52個(gè)并聯(lián)的回路(包括四墻切角在內(nèi)),采用三級(jí)中間混合,爐膛水冷壁在下輻射各管屏進(jìn)口處原設(shè)計(jì)采用52只節(jié)流閥,作為調(diào)整爐膛水動(dòng)力分配之用。
在鍋爐水冷壁四周設(shè)置了剛性梁,其作用是防止?fàn)t膛受壓變形或破壞,并固定鍋妒膨脹中心,將地震時(shí)產(chǎn)生的載荷和風(fēng)載傳遞到鋼架上面去。SG l 025t/h直流爐爐膛壓力按6.695kPa考慮,剛性梁最大間距為1.9m。沿爐膛高度沒(méi)有3層導(dǎo)向裝置,標(biāo)高為50m、38m和14m。通過(guò)抗剪件與水冷壁連接在一起,以固定爐膛膨脹中心。
過(guò)熱器受熱面按輻射-對(duì)流布置方式,其汽溫特性隨負(fù)荷變化比較平緩。本鍋爐的過(guò)熱器共有四級(jí),即低溫過(guò)熱器、分隔屏過(guò)熱器、后屏過(guò)熱器和高溫過(guò)熱器,其主要設(shè)計(jì)特點(diǎn);富通新能源生產(chǎn)銷(xiāo)售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機(jī)、
木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
(1)屏式過(guò)熱器受熱面布置為分隔屏、后屏串聯(lián)結(jié)構(gòu)。這樣的結(jié)構(gòu)使得屏式過(guò)熱器輻射特性好,汽溫特性平穩(wěn)。分隔屏沿爐寬在頂部均勻布置4片,使其能旋轉(zhuǎn)的煙氣上升到屏區(qū)時(shí),分割煙氣旋流,達(dá)到均流的目的,從而改善爐膛出口的熱力偏差。分隔屏屬輻射式過(guò)熱器,后屏屬半輻射式過(guò)熱器,采用這樣二級(jí)受熱面,使輻射過(guò)熱器的每一級(jí)內(nèi)焙增減少,使之可以減少其熱偏差,使屏式過(guò)熱器工作更加安全可靠。
(2)屏式過(guò)熱器與高溫過(guò)熱器采用典型的止幌結(jié)構(gòu)及管間滑動(dòng)定位結(jié)構(gòu)。屏式過(guò)熱器的冷卻,采用了較高的工質(zhì)質(zhì)量流速以提高屏式過(guò)熱器的可靠性。在設(shè)計(jì)煤種100%負(fù)荷時(shí)的后屏過(guò)熱器的質(zhì)量流速為1004kg/m2s,比一般的鍋爐略高些。
(3)過(guò)熱器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),對(duì)流受熱面采用了大門(mén)徑管子以增強(qiáng)結(jié)構(gòu)剛性,減少飛灰磨損,降低蒸汽流通阻力。所有過(guò)熱管束均采用順列布置,并在尾部豎井煙道的管束兩端設(shè)置阻流板及定位管等以消除煙氣走廊,降低飛灰磨損。
2.2存在的主要問(wèn)題
目前該爐型存在的主要技術(shù)缺陷主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
(1)水冷壁管由于采用小管徑,熱敏感性很大,這使鍋爐在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),容易引起管壁超溫。直流鍋爐各點(diǎn)溫度是由煤水比來(lái)控制的,隨著鍋爐負(fù)荷的減低,鍋爐受熱面內(nèi)工質(zhì)的速度也相應(yīng)地減慢,通過(guò)各段受熱面的時(shí)間增長(zhǎng),延遲增大,而使鍋爐的可控性變差。
(2)鍋爐啟動(dòng)旁路系統(tǒng)采用了外置式啟動(dòng)分離器,這給鍋爐的啟動(dòng)和停爐帶來(lái)了復(fù)雜的操作。
(3)F輻射引入管上的節(jié)流調(diào)節(jié)閥,其調(diào)節(jié)管屏的工質(zhì)流量是按鍋爐帶基本負(fù)荷時(shí),爐墻熱負(fù)荷分布的規(guī)律進(jìn)行的。但隨著鍋爐負(fù)荷的的降低,爐墻熱負(fù)荷的分布將更趨不均勻,且分布無(wú)一定規(guī)律可取,使管屏內(nèi)工質(zhì)流量不能與熱負(fù)荷相匹配。
(4)當(dāng)燃燒發(fā)生擾動(dòng)時(shí),爐膛水冷壁內(nèi)工質(zhì)溫度反應(yīng)迅速,大幅度地波動(dòng)使局部產(chǎn)牛熱應(yīng)力,造成部件和水冷壁損壞。
(5)直流爐因無(wú)汽包進(jìn)行排污,因而對(duì)水質(zhì)的要求較高。
(6)電廠燃煤管理的逐步放開(kāi),使各電廠的煤源增多,煤質(zhì)不再單一,因而經(jīng)常會(huì)使直流鍋爐偏離設(shè)計(jì)煤種運(yùn)行。
3、直流鍋爐受熱面失效情況統(tǒng)計(jì)分析
3.1鍋爐受熱面總體失效情況
對(duì)300MW機(jī)組鍋爐受熱面總體情況的統(tǒng)計(jì),由圖1可以發(fā)現(xiàn):鍋爐受熱面的失效情況在1995年發(fā)生頻率比較高,到1 996年有所好轉(zhuǎn),但從1997年開(kāi)始,又呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)。究萁原因,主要是鍋爐設(shè)備在設(shè)計(jì)、制造和安裝等方面存在一些問(wèn)題,如分隔屏在投產(chǎn)時(shí)發(fā)生大面積爆管是因?yàn)榉指羝良鋬?nèi)部隔板焊接強(qiáng)度不夠,造成隔板傾倒,使分隔屏受熱面蒸氣短路過(guò)熱而爆管;其次是兇為鍋爐制造工藝的問(wèn)題,如高溫過(guò)熱器等受熱面上千只中頻焊U不合格,給運(yùn)行帶來(lái)了隱患;再者足因?yàn)檫\(yùn)行等方面造成的受熱面失效,如運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足、快速熱態(tài)啟動(dòng)等都是造成受熱面失效率較大的原因。
3.2鍋爐受熱面失效原因分析
為了對(duì)受熱面失效的發(fā)生原因有一個(gè)理性和客觀的了解和評(píng)價(jià),作者對(duì)常熟發(fā)電廠的4臺(tái)1 020t/h UP型直流鍋爐,從1994~1999年6年時(shí)間中受熱面運(yùn)行情況進(jìn)行了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)和分析,從而對(duì)H前電網(wǎng)中作為主力機(jī)組的300MW直流機(jī)組的可靠性有了個(gè)概況性的了解,也為接下來(lái)的試驗(yàn)研究工作打好了基礎(chǔ)。從統(tǒng)計(jì)的結(jié)果來(lái)看,水冷壁的泄漏是造成直流鍋爐可靠性差的主要原因,其它依次是過(guò)熱器、再熱器以及其它承壓部件的失效。其中:
(1)水冷壁的失效形式主要表現(xiàn)為由膨脹不暢引起的梳形板拉裂和鰭片拉裂,其中鰭片拉裂除了由水冷壁與包復(fù)的拼縫拉裂引起外,還有一些是由管屏間的鰭片拼縫拉裂所引起。
(2)對(duì)于過(guò)熱器而言,頂棚過(guò)熱器、包復(fù)過(guò)熱器和高溫過(guò)熱器的泄漏發(fā)生率相對(duì)較高,且其失效形式在4臺(tái)鍋爐上具有典型性和普遍性。通常會(huì)在幾臺(tái)鍋爐上,在一個(gè)時(shí)間段中,先后產(chǎn)牛同樣的失效情況。頂棚過(guò)熱器的失效主要是其進(jìn)口集箱引出管角焊縫發(fā)生泄漏,還有其中間集箱進(jìn)出口管座角縫的泄漏;包復(fù)過(guò)熱器的失效主要有2種形式:一是與水冷壁拼縫拉裂導(dǎo)致包復(fù)管泄漏;二是包復(fù)環(huán)型集箱管座角焊縫裂紋泄漏;高溫過(guò)熱器的泄漏基本上只有一個(gè)情況,即是高溫過(guò)熱器進(jìn)口集箱出口管系管座角焊縫裂紋泄漏。
(3)對(duì)于高溫再熱器和低溫再熱器,其失效的主要形式有2種:一是冉熱器穿頂?shù)母吖诿芊馀c再熱器管的密封焊縫拉裂,再熱器管造成泄漏,二是頂棚密封鰭片同再熱器管壁碰擦使得再熱器管壁強(qiáng)度不夠而泄漏。
4、直流鍋爐受熱面失效現(xiàn)象的試驗(yàn)研究
作為研究工作的重點(diǎn),作者對(duì)典型的受熱面失效現(xiàn)象丌展了一系列的熱力試驗(yàn),得到了大量寶貴的現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)。具體的試驗(yàn)項(xiàng)目及其主要研究結(jié)論見(jiàn)表1。研究過(guò)程中主要采用了基本于實(shí)測(cè)受熱面溫度場(chǎng)分布情況而進(jìn)行的有限元計(jì)算和其它熱力計(jì)算方法;現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集主要使用總參南京工程兵工程學(xué)院微機(jī)測(cè)控技術(shù)研究所的IDCN分布式智能數(shù)據(jù)測(cè)控網(wǎng)絡(luò)(893網(wǎng)絡(luò)),數(shù)據(jù)采集均由計(jì)算機(jī)控制。
表1中,造成鍋爐各受熱面失效的原因幾乎都可以歸結(jié)為受熱面的膨脹問(wèn)題,而鍋爐的熱態(tài)膨脹是一個(gè)無(wú)法回避的客觀事實(shí)。對(duì)受熱面來(lái)講,如何使其膨脹不受阻,機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中所受熱應(yīng)力在其許用應(yīng)力范圍內(nèi),是保證鍋爐正常運(yùn)行的前提,也是本文研究的重點(diǎn)。從各項(xiàng)試驗(yàn)的結(jié)果來(lái)看,受熱面的熱偏差造成了受熱面膨脹的不均衡,運(yùn)行過(guò)程中經(jīng)常會(huì)發(fā)生局部應(yīng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于許用應(yīng)力的情況,其后果就是使受熱面長(zhǎng)期處于疲勞狀態(tài),最終導(dǎo)致失效的發(fā)生。其次是受熱面結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)災(zāi)合理,有戈設(shè)計(jì)裕最放得不夠,對(duì)鍋爐在變工況下運(yùn)行時(shí)受熱面所受熱應(yīng)力的變化幅值未給予充分的考慮。
5、提高1025t/h直流鍋爐受熱面可靠性的改進(jìn)措施
經(jīng)過(guò)大量的試驗(yàn)分析可知,鍋爐熱偏差以及受熱面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)欠合理是造成1025t/h直流鍋爐受熱面頻繁失效的二大主要原因。因此根據(jù)不同情況,對(duì)不同類(lèi)型受熱面進(jìn)行改進(jìn)以及對(duì)鍋爐運(yùn)行的有關(guān)工況進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整是切實(shí)提高鍋爐受熱面可靠性的有效途徑。我們?cè)谠囼?yàn)中發(fā)現(xiàn),鍋爐熱偏差與鍋爐本身的技術(shù)局限性有關(guān),盡管通過(guò)空氣動(dòng)力場(chǎng)以及水動(dòng)力場(chǎng)的調(diào)整,可以使鍋爐滿(mǎn)足運(yùn)行,但這些冷態(tài)的調(diào)整本身也存在著各種技術(shù)上的不足,再加上鍋爐運(yùn)行過(guò)程巾因?yàn)樵O(shè)計(jì)原因所存在的流量分布不均勻和燃燒過(guò)程中產(chǎn)生的各種偏差,嚴(yán)重情況下就會(huì)產(chǎn)生受熱面失效,致使鍋爐受熱面爆管泄漏。對(duì)于受熱面結(jié)構(gòu)問(wèn)題,可通過(guò)試驗(yàn)和計(jì)算,了解受熱面結(jié)構(gòu)的受力情況,在滿(mǎn)足安全運(yùn)行的前提下,通過(guò)有針對(duì)性的結(jié)構(gòu)改造·使受熱面的應(yīng)力分布趨于合理,保證受熱面的安全運(yùn)行。
由于要在平時(shí)生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)鍋爐受熱面進(jìn)行大規(guī)模的硬件改造,是不太現(xiàn)實(shí)的,所以在本文中,基于對(duì)受熱而的試驗(yàn)分析,對(duì)失效率較高的典型受熱面基本上都實(shí)施了不同程度的局部改進(jìn)。具體措施包括:對(duì)燃燒系統(tǒng)進(jìn)行改造,將燃燒器一、二次風(fēng)噴口反切布置,改進(jìn)爐內(nèi)流場(chǎng)分布;改進(jìn)水冷壁剛性梁內(nèi)綁帶結(jié)構(gòu),消除上輻射梳形板拉裂;對(duì)水冷壁與包覆拼縫進(jìn)行改進(jìn),以減少水平煙道的熱膨脹及由于拼縫兩側(cè)溫差造成的熱應(yīng)力;改進(jìn)包覆過(guò)熱器的結(jié)構(gòu),消除系統(tǒng)熱應(yīng)力和接管根部角焊接應(yīng)力;改進(jìn)再熱器結(jié)構(gòu),消除低溫再熱器管和省煤器懸吊管間的熱應(yīng)力等。
通過(guò)數(shù)年來(lái)所實(shí)施的一系列改進(jìn),常熟發(fā)電廠4臺(tái)直流鍋爐的運(yùn)行已開(kāi)始進(jìn)入穩(wěn)定和高效期,各類(lèi)受熱面失效的發(fā)生極為有限,鍋爐機(jī)組可靠性的提高是非常顯著的。
6、結(jié)論
就總體而言,1025t/h直流鍋爐的水動(dòng)力特性基本上是穩(wěn)定的,大繁的試驗(yàn)多次證實(shí)了這一點(diǎn),鍋爐水冷壁在全負(fù)荷范圍內(nèi)末出現(xiàn)停滯、倒流或整體的脈動(dòng)現(xiàn)象。由于直流爐對(duì)熱負(fù)荷的敏感較強(qiáng),鍋爐啟停或升降負(fù)荷過(guò)程中南于磨煤機(jī)的切換引起爐胖內(nèi)燃料量的突變,使水冷壁受熱面頻繁地承受了巨大的熱沖擊,運(yùn)行操作中在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)的燃水比失調(diào)以及爐膛火焰偏斜更是加大了這種熱沖擊的力度,使燃燒系統(tǒng)的變工況運(yùn)行直接加劇了水冷壁熱負(fù)荷分布的小均勻性,反映到水冷壁的溫度變化上,就是水冷壁受熱面上的熱偏差和溫度波動(dòng)非常嚴(yán)重。水冷壁出口的溫度偏差和波動(dòng)不儀導(dǎo)致了頂棚過(guò)熱器入口集箱引出管系的熱偏差,而且從試驗(yàn)中還發(fā)現(xiàn),這種溫度偏差和波動(dòng)還波及了在流程后面的包復(fù)過(guò)熱器?梢赃@樣說(shuō),爐膛熱負(fù)荷分布的不均勻是鍋爐熱偏差發(fā)生、發(fā)展的主要根源。另外,由于鍋爐四角切圓燃燒,其所帶來(lái)的在爐膛出口有的煙氣不平衡特性,也直接導(dǎo)致和加劇了過(guò)熱器、再熱器受熱面的吸熱不均。熱偏差所造成的頻繁的巨大瞬間熱應(yīng)力成了過(guò)熱器、再熱器迅速失效的主要原因之一。富通新能源生產(chǎn)銷(xiāo)售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶(hù)們不錯(cuò)的選擇。