某公司1974年投入使用的Ø2.4mx18 m
烘干機(jī),經(jīng)過一段時(shí)間的使用,因烘干的礦渣磨蝕性很強(qiáng),從而導(dǎo)致了烘干機(jī)簡體的厚度由原來的12 mm降至5 mm左右。1992年大修時(shí),為確保烘干機(jī)在生產(chǎn)中能保持正常運(yùn)行,在烘干機(jī)筒體內(nèi)又增加了10mm厚的內(nèi)襯。1998年開始,該烘干機(jī)相繼出現(xiàn)以下故障:傳動(dòng)系統(tǒng)出現(xiàn)輕微沖擊;10月7日電機(jī)電流在0~70 A不停偏擺,且電機(jī)發(fā)燙,100 A保險(xiǎn)絲十幾分鐘就被燒毀;簡體每旋轉(zhuǎn)半周,傳動(dòng)齒輪就出現(xiàn)強(qiáng)烈沖擊,由此連續(xù)“炸”掉了3只新?lián)Q半聯(lián)軸節(jié);筒體抖動(dòng)劇烈。為此,烘干機(jī)被迫停機(jī)檢修。
我們對(duì)烘干機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行了仔細(xì)檢察診斷后,采取了相應(yīng)技改措施。
(1)割除簡體尾部的迷宮件。由于擋環(huán)的磨損,造成簡體下竄量增大,導(dǎo)致簡體尾部密封處積滿礦渣,引起密封金屬件相互摩擦。為此,將迷宮件割除。
(2)齒面翻面運(yùn)行。拆除密封罩后,發(fā)現(xiàn)大小齒輪處沖擊嚴(yán)重,4只齒輪齒面全部成鋸齒狀,其溝槽深達(dá)5 mm。檢查發(fā)現(xiàn),這是由礦渣自彈簧板斷裂后出現(xiàn)的鉚釘孔中流入密封罩內(nèi)引起強(qiáng)烈磨損所致。為此,我們先對(duì)齒輪進(jìn)行全面清洗,然后將齒輪翻面(大齒圈除外),堵塞鉚釘孔,彈簧板與筒體進(jìn)行焊接連接。
(3)將其它齒輪反面后,測量大小齒輪的齒頂間隙是:最小間隙3 mm,最大間隙11mm,大齒輪徑向偏擺8mrri,此部位簡體徑向偏擺22 mm;同時(shí)還發(fā)現(xiàn)簡體有自轉(zhuǎn)現(xiàn)象。分析認(rèn)為,簡體有較大偏重,且最大偏重處恰在齒頂間隙最小處;而且傳動(dòng)產(chǎn)生的強(qiáng)烈沖擊正是由簡體偏重引起的。因當(dāng)電機(jī)通電運(yùn)轉(zhuǎn)后,當(dāng)偏重轉(zhuǎn)到小齒輪對(duì)面一側(cè)時(shí),簡體帶動(dòng)電機(jī)加速旋轉(zhuǎn),而電機(jī)僅能勻速旋轉(zhuǎn),因而造成上述故障。簡體產(chǎn)生偏重這是因筒體太薄、剛度不足致使簡體彎曲而引起。因此,對(duì)簡體實(shí)施矯彎是關(guān)鍵。
因正值生產(chǎn)銷售旺季,我們進(jìn)行了應(yīng)急維修。具體是先將簡體抬高,使最小齒頂間隙達(dá)6 mm;然后將簡體最重部位轉(zhuǎn)至側(cè)面,用木條在托輪上將簡體塞牢,在距最重處的1800處試加配重G運(yùn)行矯彎。
經(jīng)計(jì)算G=280 kg。為此,選用一根重約250 kg的廢軸當(dāng)配重物,用兩塊1mx500 mm厚12 mm鋼板先加固簡體,再將兩個(gè)支腿連同配重廢軸一起點(diǎn)焊在簡體加固板上。裝配時(shí),1人在電機(jī)葉片上左右慢慢盤動(dòng),用靜平衡方法來確定配重是否合適。當(dāng)實(shí)際計(jì)算有誤時(shí),可以割除或增焊部分配重,并有意識(shí)將配重稍重些,以使空車時(shí)配重部位朝下,其目的是矯正筒體彎曲。整個(gè)處理過程耗時(shí)6h。在烘干機(jī)系統(tǒng)試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),電機(jī)電流穩(wěn)定在50 A,除因大齒圈齒面較差而引起的嚙合聲音較大外,其余故障現(xiàn)象全部消失。
通過上述處理,運(yùn)行后,烘干機(jī)簡體彎曲逐漸得到了有效校正。這樣配重處漸顯偏重,出現(xiàn)“反帶小齒輪現(xiàn)象”,故將廢軸的軸頭割除;又經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行后,我們確認(rèn)簡體矯彎到位,因此割除原加的所有配重物,然后對(duì)烘干機(jī)進(jìn)行大修,簡體外面焊軸向立筋、包加固圈,筒體內(nèi)加812 mm厚的內(nèi)襯,且用螺栓固定在簡體上。
烘干機(jī)系統(tǒng)經(jīng)上述矯彎、大修后,運(yùn)行至今未出現(xiàn)以上故障。