近幾年來(lái),隨著CFB鍋爐容量的增加,一種新型的冷渣器——風(fēng)水聯(lián)合冷渣器被廣泛引進(jìn)、制造并應(yīng)用。但據(jù)調(diào)查,截至目前為止,幾乎沒(méi)有1臺(tái)風(fēng)水聯(lián)合冷渣器能長(zhǎng)期、連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行及真正商業(yè)成功應(yīng)用。因此,風(fēng)水聯(lián)合冷渣器運(yùn)行的好壞,已愈來(lái)愈成為制約CFB鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行的主要因素。
沈陽(yáng)熱電廠(chǎng)三期2臺(tái)CFB鍋爐投產(chǎn)后,就因風(fēng)水聯(lián)合冷渣器存在種種弊端而導(dǎo)致鍋爐無(wú)法運(yùn)行,最后不得不將其徹底改造,富通新能源生產(chǎn)銷(xiāo)售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。

1、設(shè)備的基本概況
沈陽(yáng)熱電廠(chǎng)三期鍋爐為哈爾濱鍋爐廠(chǎng)引進(jìn)Al-stom公司技術(shù)生產(chǎn)的CFB鍋爐,完全按照引進(jìn)技術(shù)所確立的原則和結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造。該爐為床上、床下聯(lián)合點(diǎn)火,后墻給煤,前墻排渣。前墻下部左右2個(gè)排渣口各通過(guò)L閥與冷渣器連接,冷渣器后的輸渣系統(tǒng)采用正壓濃相輸送技術(shù),利用3臺(tái)倉(cāng)泵將冷渣器冷卻后的爐渣送到渣庫(kù)。
1.1鍋爐的主要設(shè)計(jì)參數(shù)
鍋爐的主要設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。
1.2燃煤特性
燃煤特性見(jiàn)表2。設(shè)計(jì)最大允許粒度≤5mm,d50= 1.4~1.6 mm,d≤100μm的不大于10%。設(shè)計(jì)煤種變形溫度為1380℃,軟化溫度為1340℃,熔化溫度為1 460℃。
1.3冷渣器特點(diǎn)
沈陽(yáng)熱電廠(chǎng)三期2臺(tái)220 t/h循環(huán)流化床鍋爐配套的冷渣器是依據(jù)Alstom技術(shù)由哈爾濱鍋爐廠(chǎng)制造的埋管式、風(fēng)水聯(lián)合冷渣器。該冷渣器的基本結(jié)構(gòu)為矩形結(jié)構(gòu),長(zhǎng)4086 mm,寬1380 mm,面積為5.638 7 m2。
每臺(tái)鍋爐配備1臺(tái)冷渣器,位于爐前的中間位置。冷渣器內(nèi)襯耐磨耐火材料。共分3個(gè)室,第一室為空室,第二、第三室內(nèi)裝有蛇形管束,冷渣器底部有布風(fēng)板和風(fēng)箱。
冷渣器有2個(gè)進(jìn)渣管,位于第一室上部?jī)蓚?cè),在第三室后面有一個(gè)排渣管,排渣管口與濃相輸送系統(tǒng)相連,排汽管與爐膛相連。
冷渣器設(shè)計(jì)的主要運(yùn)行參數(shù)如下。
額定灰渣流量:4.02 Uh
灰渣入口溫度:880℃
灰渣出口溫度:低于150℃
冷卻水流量:10.5 t/h
冷卻水溫升:低于20℃
流化風(fēng)量:3.O kg/s
2、風(fēng)水聯(lián)合冷渣器現(xiàn)狀調(diào)查
沈陽(yáng)熱電廠(chǎng)三期工程的2臺(tái)220t/h CFB鍋爐自投運(yùn)以來(lái),冷渣器相繼暴露出很多問(wèn)題。通過(guò)后期的反復(fù)試驗(yàn)、研究以及同其他電廠(chǎng)同類(lèi)設(shè)備運(yùn)行情況的調(diào)研、比較和分析,認(rèn)為該冷渣器存在很多自身無(wú)法克服的具有普遍性的問(wèn)題。
2.1引進(jìn)、設(shè)計(jì)制造方面存在缺憾
冷渣器在設(shè)計(jì)、制造中,完全按照引進(jìn)技術(shù)所確立的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造,過(guò)于理想化。沒(méi)有充分考慮我國(guó)煤炭市場(chǎng)與國(guó)外的區(qū)別,設(shè)備裕度過(guò)小,冷渣能力不足,實(shí)際排渣量稍有增大就無(wú)法正常運(yùn)行。
2.2 L閥結(jié)焦、堵焦
L閥在運(yùn)行中設(shè)計(jì)風(fēng)壓不足,經(jīng)常結(jié)焦。在設(shè)計(jì)上結(jié)構(gòu)不合理,水平段過(guò)長(zhǎng),一旦堵焦無(wú)法疏通,且經(jīng)常堵焦。L閥內(nèi)襯耐火澆注料經(jīng)常脫落,造成堵焦,全封閉的水平段使L閥內(nèi)的耐火澆注料無(wú)法正常檢修和維護(hù)。
2.3 L閥出口電動(dòng)門(mén)變形、卡死
L閥出口電動(dòng)門(mén)在運(yùn)行中由于溫度較高,經(jīng)常出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,造成閥門(mén)無(wú)法開(kāi)關(guān),導(dǎo)致鍋爐床料自流排光或渣料無(wú)法排出。
2.4冷渣器內(nèi)埋管管束磨損嚴(yán)重
高速流化的熱灰渣與冷渣器埋管頻繁接觸,使冷渣器埋管變形、磨損相當(dāng)嚴(yán)重,一般在3~4個(gè)月就有磨薄、泄漏現(xiàn)象出現(xiàn),維護(hù)檢修十分不便,工作周期長(zhǎng)。
2.5煤種變化時(shí)冷渣器水冷受熱面設(shè)計(jì)不足
當(dāng)排渣量增大時(shí),熱渣無(wú)法及時(shí)冷卻,導(dǎo)致冷卻水產(chǎn)生汽化現(xiàn)象,水冷管束變形或開(kāi)裂。
2.6冷渣器內(nèi)結(jié)焦或無(wú)法排渣
由于灰渣量大,矸石粒度大,若風(fēng)量不足,灰渣在冷渣器一室內(nèi)不能很好地流化、冷卻,結(jié)果造成低溫結(jié)焦。
原設(shè)計(jì)冷渣器排渣溫度在150℃以下,但由于冷渣器處于超負(fù)荷工作狀態(tài),經(jīng)常在350℃以下排渣,而倉(cāng)泵及其整個(gè)系統(tǒng)的排渣溫度設(shè)計(jì)僅為200℃,使冷渣器即使一室運(yùn)行也無(wú)法排渣。
2.7運(yùn)行監(jiān)控手段不足
冷渣器內(nèi)由于測(cè)點(diǎn)有限,加之全封閉的冷卻流化結(jié)構(gòu),僅僅從現(xiàn)有表記上無(wú)法正確判斷冷渣器內(nèi)工作狀態(tài)。
2.8受灰渣粒度制約強(qiáng)
風(fēng)水聯(lián)合冷渣器的設(shè)計(jì)前提就是對(duì)物料的粒度要求十分嚴(yán)格,沈陽(yáng)熱電廠(chǎng)三期CFB鍋爐要求入爐煤粒度在5 mm以下,而現(xiàn)有煤種矸石破碎后粒度在10~20 mm之間,因此灰渣無(wú)法流化,僅僅停留在一室之內(nèi),無(wú)法進(jìn)入二、三室。
2.9無(wú)成熟的運(yùn)行操作規(guī)范
冷渣器投運(yùn)后,無(wú)論是設(shè)計(jì)、制造還是調(diào)試人員均無(wú)明確指導(dǎo)意見(jiàn),無(wú)成熟運(yùn)行規(guī)范,僅僅進(jìn)行各種嘗試、試驗(yàn),無(wú)明顯效果。
3、比較、試驗(yàn)、研究分析
為了徹底弄清風(fēng)水聯(lián)合冷渣器的工作特性、狀態(tài)及其故障的原因,我們對(duì)風(fēng)水聯(lián)合冷渣器進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn)和模擬試驗(yàn)。與此同時(shí),我們考察了8家CFB鍋爐的風(fēng)水聯(lián)合冷渣器,目的是找出問(wèn)題的普遍性,避免犯主觀錯(cuò)誤。
3.1冷渣器風(fēng)室結(jié)構(gòu)改進(jìn)后試驗(yàn)
按照山東晨鳴電廠(chǎng)的做法,東北電力科學(xué)研究院調(diào)試所和沈陽(yáng)熱電廠(chǎng)都懷疑冷渣器流化風(fēng)量不夠,爐渣流化不起來(lái),把一室28個(gè)風(fēng)帽芯子全部拆除,以減輕阻力,增大流量,同時(shí)把一風(fēng)室的人口風(fēng)管由∮108改成∮219,風(fēng)冷隔墻由1.6 m降到1.0 m。改造后試運(yùn),情況與改前相同,爐渣還是不能翻越隔墻進(jìn)入第三風(fēng)室,而堆積在一、二風(fēng)室內(nèi)。由于爐渣的溫度超過(guò)了地泵的工作要求,因此,堆積在一、二室內(nèi)的爐渣不能走正常的排渣渠道,只好在第一風(fēng)室下的排渣管上進(jìn)行直排。
3.2冷渣器流化物料試驗(yàn)
3.2.1冷渣器內(nèi)填裝的爐渣粒度特性
試驗(yàn)前,按照試驗(yàn)的步驟,分2種情況在冷渣器風(fēng)室中加入爐渣。粒度分配是:在第三室中裝入5~8 mm的爐渣約1.3 m,一、二室內(nèi)裝大于8mm的爐渣約Im,爐渣的粒度篩選結(jié)果見(jiàn)表3。3.2.2冷渣器的流化特性
a. 三室空床時(shí)的流化特性試驗(yàn)
冷渣器流化特性試驗(yàn)開(kāi)始前,在一、二風(fēng)室填入5~8 mm底料,高度為l m,三室空床。打開(kāi)三倉(cāng)下溢流閥插板門(mén),把總風(fēng)量分別控制在8 000m3/h、9000 m3/h、10000m3/h和12 000m3/h,風(fēng)機(jī)出口壓頭由27 kPa變化到42 kPa,使一、二室風(fēng)的風(fēng)門(mén)開(kāi)度從50%到100%變化、三室風(fēng)門(mén)開(kāi)度為1OO%。在這種狀態(tài)下,始終未見(jiàn)爐渣從溢流閥流出,說(shuō)明爐渣沒(méi)有流化,更沒(méi)有翻過(guò)隔墻進(jìn)入三室。停止冷渣風(fēng)機(jī)進(jìn)入冷渣器內(nèi)觀察,從現(xiàn)象看,爐渣沒(méi)有流化起來(lái)。經(jīng)分析,雖然風(fēng)機(jī)的風(fēng)量滿(mǎn)足了設(shè)計(jì)要求,但可能是風(fēng)機(jī)出口壓頭不夠。
為了更好地觀察冷渣器內(nèi)的流化情況,第二次試驗(yàn)前,用有機(jī)玻璃制成人孔門(mén),可以觀察到冷渣器的流化狀況。在風(fēng)機(jī)啟動(dòng)前,把一、二室的風(fēng)門(mén)開(kāi)到50%,三室全關(guān),啟動(dòng)風(fēng)機(jī),此時(shí)風(fēng)機(jī)流量為8 857 m3/}i,壓力為62.4 kPa,其中一室風(fēng)量為4 533 m3/h,壓差為26.8 kPa,二室流量為5077m3/h,壓差為28.9 kPa,三室風(fēng)量為481m3/h,壓差為0。從人孔門(mén)觀察:一室已經(jīng)完全流化,二室不能流化,三室的溢流口也沒(méi)有底料流出。通過(guò)這個(gè)試驗(yàn)說(shuō)明,要使底料流化,只滿(mǎn)足風(fēng)量要求不行,風(fēng)機(jī)的壓頭也必須足夠才能使底料流化。
b.3個(gè)風(fēng)室都填入底料的流化特性試驗(yàn)
把5~8 mm的底料填人三室,約1.3 m,一、二室用部分5~8mm的底料和一部分大于8mm的底料填至Im高,為了能進(jìn)入冷渣器內(nèi)觀察二、三室的流化情況,風(fēng)機(jī)啟動(dòng)前,一室的風(fēng)門(mén)關(guān)閉,二、三室風(fēng)門(mén)開(kāi)50%,啟動(dòng)風(fēng)機(jī),此時(shí)風(fēng)機(jī)流量為8 650 m3/h,壓力為52 kPa,二室風(fēng)量為4 598m3/h,壓差為25.9kPa,三室風(fēng)量為5 170m3/h,壓差為24.06 kPa。觀察的結(jié)果是:三室完全流化,二室局部有氣泡,隔墻附近是死區(qū)。改變?cè)囼?yàn)工況,風(fēng)量增加到12 395 m3/h,壓頭到64.5 kPa,結(jié)果幾乎相同。
將一、三室風(fēng)門(mén)全關(guān),二室風(fēng)門(mén)全開(kāi)試驗(yàn),結(jié)果二室只是局部有少量氣泡產(chǎn)生,根本沒(méi)有整體流化,仍然有死區(qū)。
為了弄清二室不流化的原因,我們抽出二室水冷管排,清除所有底料然后按標(biāo)準(zhǔn)重新填人。另外將二室風(fēng)帽內(nèi)部分套管抽出,以增加流化風(fēng)量。抽出方法是南北側(cè)墻和入口處全拆,其余每隔一個(gè)拆一個(gè),共抽出34個(gè)(共56個(gè)風(fēng)帽),啟動(dòng)風(fēng)機(jī),此時(shí)風(fēng)機(jī)流量為10836 m3/h,壓力為72.3kPa,二室仍然有死區(qū),灰渣不能越過(guò)隔墻。
c. 橫向考察對(duì)比
風(fēng)水聯(lián)合冷渣器到底運(yùn)行情況怎樣,是個(gè)別還是普遍?我們走訪(fǎng)了一些使用廠(chǎng)家,進(jìn)行了這方面的考察,具體情況見(jiàn)表4、表5。
從以上調(diào)查情況不難看出,冷渣器不能很好地運(yùn)行,燃煤偏離設(shè)計(jì)煤種僅僅是一部分原因(因?yàn)橛械碾姀S(chǎng)燃煤比較接近設(shè)計(jì)煤種),肯定存在其他方面的原因。考察的這些電廠(chǎng)其風(fēng)水聯(lián)合冷渣器均存在同樣的問(wèn)題:冷渣能力不足、排渣溫度高,結(jié)焦、堵渣,三室均無(wú)法排渣。對(duì)上述情況,各電廠(chǎng)均作了改進(jìn)、運(yùn)行調(diào)整,但運(yùn)行情況始終不理想。如山東晨鳴電廠(chǎng)的CFB鍋爐及冷渣器與我廠(chǎng)的型號(hào)相同,燃煤比較穩(wěn)定,接近設(shè)計(jì)煤種,也與我廠(chǎng)燃煤的化驗(yàn)結(jié)果接近,僅僅矸石粒度比我廠(chǎng)小些。晨鳴電廠(chǎng)在投產(chǎn)初期,也遇到與我廠(chǎng)冷渣器故障同樣問(wèn)題。他們對(duì)L閥、冷渣器的結(jié)構(gòu),流化風(fēng)量及運(yùn)行參數(shù)分別進(jìn)行了改造和調(diào)整,經(jīng)過(guò)8個(gè)月的努力,盡管晨鳴電廠(chǎng)的風(fēng)水聯(lián)合冷渣器曾連續(xù)運(yùn)行了幾天,但最終還是因?yàn)闊o(wú)法連續(xù)正常運(yùn)行而被迫拆除。
吉林東關(guān)電廠(chǎng)、河南開(kāi)封電廠(chǎng)、山西侯馬電廠(chǎng)、石家莊光華電廠(chǎng)等CFB鍋爐風(fēng)水聯(lián)合冷渣器運(yùn)行情況均不理想,好的僅在一、二室就地排放,有的干脆直排。
目前獲悉,吉林東關(guān)電廠(chǎng)、山西侯馬電廠(chǎng)等已將風(fēng)水聯(lián)合冷渣器拆除,改成了其他型式的冷渣器。我廠(chǎng)也將現(xiàn)有冷渣器拆除,更換為滾筒式冷渣器,目前運(yùn)行效果良好。
由此可見(jiàn),風(fēng)水聯(lián)合冷渣器的問(wèn)題是共性問(wèn)題,并已經(jīng)成為威脅CFB鍋爐連續(xù)安全運(yùn)行的首要問(wèn)題。
3.3風(fēng)水聯(lián)合冷渣器故障原因分析
3.3.1灰渣粒度
冷渣器堵焦、流化不好和入爐煤的質(zhì)量有關(guān)系;以牧6扔幸欢ǖ脑颍珡睦鋺B(tài)試驗(yàn)來(lái)看,灰渣的粒度已嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)粒度篩選,冷渣器流化效果仍然不理想,二室渣也未能翻越隔墻。對(duì)比鍋爐燃燒室流化參數(shù):正常工作風(fēng)量為110 000m3/h,風(fēng)壓為12~14kPa。就目前運(yùn)行情況看,灰渣粒度有相當(dāng)一部分大于10 mm,有的甚至達(dá)到20~30 mm。因此,單純認(rèn)為灰渣粒度(入爐煤)影響理由不十分充分。
3.3.2流化風(fēng)影響
冷渣器不能運(yùn)行,曾懷疑風(fēng)量不足,然而通過(guò)冷態(tài)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)物料下,風(fēng)量、風(fēng)壓均低于流化風(fēng)機(jī)額定出力時(shí),冷渣器一室、三室已經(jīng)正常流化,而二窒在風(fēng)量達(dá)到最大時(shí)(冷渣器流化風(fēng)機(jī)最大流量)仍不流化,說(shuō)明風(fēng)量不足的說(shuō)法也不完全正確。
目前,由于冷渣器運(yùn)行時(shí)狀態(tài)無(wú)法觀察,關(guān)于冷渣器的實(shí)際運(yùn)行方式有兩種說(shuō)法。一種是爐渣在冷渣器內(nèi)高度流化的越墻說(shuō),認(rèn)為冷渣器是在空室運(yùn)行中排入熱爐渣,熱爐渣在第一風(fēng)室被流化風(fēng)吹起并冷卻,冷卻后的熱爐渣在流化風(fēng)的作用下進(jìn)入第二風(fēng)室,并在第二風(fēng)室內(nèi)被流化風(fēng)吹起,與水冷管束和冷風(fēng)進(jìn)行熱量交換,使?fàn)t渣溫度進(jìn)一步降低。然后爐渣在流化風(fēng)的作用下翻越隔墻,進(jìn)入第三室。爐渣在第三室內(nèi)進(jìn)一步被冷卻,最后排出冷渣器。另一種是爐渣在冷渣器內(nèi)微流化的溢流說(shuō),認(rèn)為在冷渣器運(yùn)行前,應(yīng)用粒度(5 mm左右)合格的爐渣把3個(gè)風(fēng)室均填滿(mǎn),讓二、三室內(nèi)的水冷管部分埋在爐渣里,使其真正成為埋管式。熱態(tài)運(yùn)行時(shí),3個(gè)冷卻倉(cāng)內(nèi)的爐渣被流化風(fēng)吹起,其中一室內(nèi)的流化程度比二、三室強(qiáng)些,二、三室實(shí)際是鼓泡床。熱爐渣進(jìn)入一室后,被冷渣和流化風(fēng)冷卻,使渣溫降低。冷卻后的爐渣在流化風(fēng)的作用下溢流到二室,在二室表面與冷渣和水冷管束混合,使渣溫進(jìn)一步降低,在流
化風(fēng)的作用下,溢流過(guò)風(fēng)冷隔墻,進(jìn)入第三室。在三室再與冷渣和水冷管束混合,使渣溫再一次降低,最終由三室排渣口排出。
對(duì)于第一種說(shuō)法,在試運(yùn)初期都是這樣運(yùn)行的,均以失敗告終。如果第一種說(shuō)法成立,則冷渣器的使用壽命會(huì)相當(dāng)短,因?yàn)?00℃的熱渣進(jìn)入空冷倉(cāng),與低溫冷卻水管碰撞,由于溫差太大,極易造成水冷管束中冷卻水汽化(實(shí)際運(yùn)行中有的廠(chǎng)家已經(jīng)出現(xiàn))、管束開(kāi)裂。另外,要把高溫爐渣吹起1.6 m,如此大的風(fēng)量勢(shì)必造成水冷管束嚴(yán)重磨損。實(shí)際試驗(yàn)中,如果風(fēng)室中不加床料,通風(fēng)后一室可以吹起1.6 m,而二、三室根本吹不起來(lái)。
對(duì)于第二種說(shuō)法,通過(guò)冷態(tài)試驗(yàn),認(rèn)為符合溢流原理,但爐渣在二室內(nèi)就是不能翻越隔墻溢流到三室,這個(gè)問(wèn)題值得進(jìn)一步探討。
3.3.3冷渣器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
冷渣器的故障,很少有人懷疑其結(jié)構(gòu)問(wèn)題。但從我廠(chǎng)運(yùn)行出現(xiàn)的結(jié)焦、堵焦、三室無(wú)法排渣及冷卻能力差等情況分析,初步認(rèn)為冷渣器在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上存在不合理處。
根據(jù)我廠(chǎng)目前的試驗(yàn)情況及數(shù)據(jù)看,風(fēng)水聯(lián)合冷渣器在運(yùn)行中要求有較高的風(fēng)壓來(lái)克服料層和水冷管束的阻力,而如此高的風(fēng)壓必將使水冷管束很快磨損,又不易檢修更換,我廠(chǎng)燃燒室風(fēng)帽磨損(風(fēng)壓最大18 kPa)就是很好的事例。灰渣要想翻越隔墻,還需要增大風(fēng)壓,這和其內(nèi)部布置仍然矛盾。與其連接的1.閥水平段過(guò)長(zhǎng),內(nèi)部熱渣的輸送也需要靠流化風(fēng)和促動(dòng)風(fēng),調(diào)節(jié)單一,不易控制,回?zé)煿軣煖馗呓?jīng)常變形燒損等。
從上述試驗(yàn)不難看出,冷渣器冷態(tài)時(shí),在爐渣粒度滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求,現(xiàn)場(chǎng)能直接觀察冷渣器的工作狀態(tài)的條件下,對(duì)流化風(fēng)再作相應(yīng)調(diào)整,冷渣器尚不能很好的工作,那么熱態(tài)下,在灰渣粒度無(wú)法保證的情況下,冷渣器就很難正常工作了。因此,我們認(rèn)為風(fēng)水聯(lián)合冷渣器存在嚴(yán)重的設(shè)計(jì)缺欠,單靠控制燃煤質(zhì)量、限制粒度、運(yùn)行調(diào)整均無(wú)法解決,必須從源頭、從引進(jìn)設(shè)計(jì)上找原因。
4、改進(jìn)方向
鑒于國(guó)內(nèi)運(yùn)行的CFB鍋爐風(fēng)水聯(lián)合冷渣器無(wú)法連續(xù)安全運(yùn)行的現(xiàn)狀及問(wèn)題存在的普遍性,設(shè)計(jì)、制造和使用單位有必要對(duì)風(fēng)水聯(lián)合冷渣器的設(shè)計(jì)進(jìn)行改進(jìn),使之適合我國(guó)國(guó)情。同時(shí)建議在以下幾個(gè)方面進(jìn)行研究。
a.在設(shè)計(jì)上要充分考慮我國(guó)燃煤的特性,增加設(shè)備裕度,以更好地適應(yīng)由于煤種的變化而造成的渣量的增減。
b.在設(shè)備結(jié)構(gòu)上要進(jìn)行改進(jìn),水冷埋管式存在很多弊病,檢修十分不便。風(fēng)室隔墻有必要進(jìn)行論證。
c.廠(chǎng)家應(yīng)提供較權(quán)威的流化風(fēng)量計(jì)算數(shù)值,并經(jīng)過(guò)實(shí)踐修正,對(duì)運(yùn)行操作應(yīng)有明確的規(guī)范指導(dǎo)意見(jiàn)。
d.將L閥改為錐形閥,避免爐膛出口到冷渣器間管段過(guò)長(zhǎng),造成結(jié)焦、堵渣。
e.冷渣器內(nèi)流化風(fēng)可考慮將爐膛內(nèi)含氧低的二次風(fēng)再增壓后使用,可避免低溫結(jié)焦。
f.在風(fēng)冷和機(jī)械冷卻雙方面開(kāi)展研究,目前沈陽(yáng)熱電廠(chǎng)已將風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改成以機(jī)械冷卻為主、風(fēng)冷為輔的冷卻方式,效果很好。
我們相信,通過(guò)大家的一致努力和改進(jìn),風(fēng)水聯(lián)合冷渣器所暴露的一系列問(wèn)題一定能夠得到解決,富通新能源生產(chǎn)銷(xiāo)售生物質(zhì)鍋爐,同時(shí)還大量銷(xiāo)售生物質(zhì)鍋爐燃燒專(zhuān)用的木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料。