1、機(jī)組概況
馬鋼熱電總廠135 MW機(jī)組汽機(jī)、發(fā)電機(jī)主體設(shè)備由北重汽輪機(jī)有限公司提供,鍋爐主體設(shè)備由東方鍋爐股份公司生產(chǎn),一次中間再熱Ⅱ型布置,超高壓、單汽包、單爐膛、燃燒器為四角布置切圓燃燒、直吹式制粉系統(tǒng)、布袋除塵、固態(tài)排渣、露天布置、最大高爐煤氣摻燒量為13萬m3/h,鍋爐保證效率為89%。
135MW機(jī)組自2006年12月24日第一次點(diǎn)火,歷經(jīng)沖管、酸洗、安全閥校驗(yàn)、3000 r/min電氣實(shí)驗(yàn)等節(jié)點(diǎn)工作,到2007年3月27日機(jī)組通過168h試運(yùn)結(jié)束,機(jī)組共耗0#輕柴油1700余t.鍋爐運(yùn)行基本正常。
2、現(xiàn)狀調(diào)查、目標(biāo)設(shè)定
通過近三個月的運(yùn)行分析,135 MW機(jī)組鍋爐部分總體運(yùn)行平穩(wěn),主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)基本達(dá)到設(shè)計要求。但是:調(diào)試過程中消耗了大量的0#輕柴油,不僅浪費(fèi)了巨額資金,還對布袋除塵器的安全運(yùn)行構(gòu)成威脅。我們認(rèn)為如對高爐煤氣系統(tǒng)實(shí)施改造,進(jìn)一步優(yōu)化系統(tǒng),完全可以取代0號輕柴油,降低發(fā)電成本,而且能確保布袋除塵器和機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。原設(shè)計的煤氣燃燒器存在以下三方面不足,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
2.1 燃燒器選型不合理
135 MW機(jī)組選用的煤氣燃燒器是直流型,布置在爐膛四角的最下方,下排煤氣燒咀內(nèi)空氣側(cè)布置一根焦?fàn)t煤氣點(diǎn)火槍,上面煤氣燒咀無點(diǎn)火裝置。在鍋爐冷態(tài)點(diǎn)火時,先用點(diǎn)火裝置將焦?fàn)t煤氣引燃,再投高爐煤氣。由于燃燒器是直流型,空氣與煤氣混合較差,同時燃燒后的火焰擴(kuò)散角很小,通常情況下很難將上排高爐煤氣引燃。在運(yùn)行調(diào)試過程中,我們曾努力將上排煤氣引燃都失敗了。
2.2點(diǎn)火用的焦?fàn)t煤氣槍安裝位置不合理
焦?fàn)t煤氣作為點(diǎn)火氣源,布置在高爐煤氣燒咀的空氣側(cè)內(nèi),單只流量僅有200m3/h左右,而且與高爐煤氣混合不均,風(fēng)量調(diào)整不當(dāng)很容易造成熄火,調(diào)整到燃燒穩(wěn)定的工況非常困難,給運(yùn)行人員帶來不必要的麻煩。
2.3在確保設(shè)計參數(shù)的情況下?lián)綗课催_(dá)到要求
135MW機(jī)組8個煤氣燒咀原設(shè)計總量為13萬m3/h,通過運(yùn)行,實(shí)際只能摻燒到8萬m3/h,遠(yuǎn)沒有達(dá)到設(shè)計要求。
基于上述三點(diǎn)原因,該鍋爐摻燒高爐煤氣系統(tǒng),在冷態(tài)啟動時,不能起到穩(wěn)燃和助燃效果;在點(diǎn)火初期和低負(fù)荷時,需要用助燃油提高爐膛溫度,只有這樣才能保證鍋爐燃燒系統(tǒng)穩(wěn)定。
3、技術(shù)改造
通過和設(shè)計院、東方鍋爐廠多輪會談,反復(fù)推敲,最后確定將原來直流燃燒器改型,并對焦?fàn)t煤氣點(diǎn)火裝置進(jìn)行了優(yōu)化。具體改造方案如下:
3.1煤氣燒咀選型不合理,決定將原直流燃燒器改為雙旋流燃燒器,見圖1。
從圖1中可以看出,這種雙旋流燃燒器有三個顯著特點(diǎn):
(1)煤氣燃燒器內(nèi)增加了焦?fàn)t煤氣點(diǎn)火裝置,其目的是利用馬鋼現(xiàn)有的高爐煤氣和焦?fàn)t煤氣,在點(diǎn)火初期和低負(fù)荷穩(wěn)燃時,取代0#輕柴油,降低生產(chǎn)成本。
(2)煤氣和二次風(fēng)出口增加了旋流裝置,另外二次風(fēng)又增設(shè)了導(dǎo)向裝置,將出口的二次風(fēng)折向高爐煤氣旋流區(qū)內(nèi),便于煤氣和空氣充分混合,同時由于煤氣混合氣體的高速旋轉(zhuǎn),延長了煤氣在爐膛的停留時間,對降低各段煙溫起著積極的作用。這點(diǎn)從煤氣燃燒的實(shí)際情況也可以看出,煤氣的主著火區(qū)在燃燒器噴口0.5 m附近。
(3)在燒嘴出口四周增設(shè)了衛(wèi)燃帶,減少了附近水冷壁的吸熱,確保了燒嘴四周高溫,有利于煤氣、煤粉的穩(wěn)定燃燒,降低了燃燒室火焰中心位置,對降低鍋爐的排煙溫度和提高鍋爐效率,也都起著很重要的作用。
3.2針對焦?fàn)t煤氣引燃高爐煤氣效果差問題,此次改造將焦?fàn)t煤氣燒咀放在高爐煤氣通道內(nèi)(見圖1),通過高爐煤氣旋流片的作用將焦?fàn)t煤氣火焰吸卷到高爐煤氣火焰中,這樣對高爐煤氣的燃燒穩(wěn)定起到了積極的作用。
3,3針對高爐煤氣摻燒量量足問題,經(jīng)過東方鍋爐廠和設(shè)計院重新計算,將原來進(jìn)入高爐煤氣燒咀的進(jìn)口尺寸∮273改成<∮450(見圖1)。
4、改造效果
此次135 MW機(jī)組煤氣系統(tǒng)改造,用了近二十
天的時間順利完成,機(jī)組予4月28日10:12分正式
點(diǎn)火。按照改造前確定的點(diǎn)火方案:
(1)在爐膛負(fù)壓建立后.分別投入下層四只焦?fàn)t
煤氣火咀:
(2)根據(jù)升溫升壓需要,分別投入下層四只高爐煤氣火咀,觀察其燃燒情況,高爐、焦?fàn)t煤氣著火穩(wěn)定;
(3)在汽包壁溫差容許范圍內(nèi),逐步投入上層高爐煤氣,觀察其燃燒情況,上、下層煤氣燃燒穩(wěn)定。
(4)在發(fā)電機(jī)并網(wǎng)后,繼續(xù)加大高爐煤氣流量,煤氣燃燒仍然穩(wěn)定,在高爐煤氣增加到13.5萬rri3ni時,也沒有出現(xiàn)煤氣脫火和滅火等現(xiàn)象,更沒有破壞爐內(nèi)的空氣動力場,受熱面各段煙溫度正常。
(5)在調(diào)試中發(fā)現(xiàn),在煤氣量增加到10萬m3/h以上時,爐膛溫度達(dá)到600℃,完全滿足500℃投粉要求。
改造后的高爐煤氣系統(tǒng),在鍋爐冷態(tài)和低負(fù)荷下運(yùn)行情況穩(wěn)定,在負(fù)荷變化較大的工況下,也做了大量實(shí)驗(yàn),調(diào)試結(jié)果表明改造后的高爐煤氣系統(tǒng)在燃燒工況惡化時也能起到很好的穩(wěn)燃效果。改造前后主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比見表1:
將改造前、后摻燒或不摻燒煤氣時的運(yùn)行工況進(jìn)行相比,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都在受控范圍內(nèi)。綜合上述分析,無論是從實(shí)際運(yùn)行情況,還是指標(biāo),改造是成功的。
5、經(jīng)濟(jì)效益
5.1節(jié)煤效益
機(jī)組全年按300天運(yùn)行、煤氣摻燒30%按200天計算,全年摻燒煤氣節(jié)省原煤費(fèi)用:原煤價×節(jié)煤量/小時×每天×全年
即:450x (64.52-47.36) x24x200=3 706.66萬元
全年摻燒煤氣費(fèi)用:
煤氣價格×(高、焦?fàn)t煤氣量、時)×每天×全年×熱值
即:7x(130+5)x24x200x3.7=1 678.32萬元
全年節(jié)省原煤費(fèi)用:
3 706.66-1 678.32=2 028.34萬元
5.2節(jié)油效益
由于135 MW機(jī)組汽機(jī)振動等原因,開機(jī)和停機(jī)時間較長,每年按機(jī)組起停各一次、耗油量按40t/h計算,即0.45萬元x40=18萬元
5.3節(jié)約廠用電效益
投用30%高爐煤氣時,制粉系統(tǒng)磨煤機(jī)少運(yùn)行一臺,節(jié)省廠用電費(fèi)用:
電價x1.732x電流×額定電壓×功率因數(shù)即:0.3x1,732x22x10000x0.859.72萬元
以上三項(xiàng)共節(jié)約資金:
2 028.34+18+9.72 =2 056.06萬元。
此外:增燒高爐煤氣后,通過減少高爐煤氣放散,同時具有較好的環(huán)保效益和社會效益。