1、存在問題及原因分析
我們對近幾次故障進(jìn)行跟蹤,發(fā)現(xiàn)這幾次故障存在著一些共同問題。
1、尾輪上移,鏈節(jié)間打折
該機(jī)在出現(xiàn)故障之前,運(yùn)行電流沒有大幅上升的跡象,這也就排除了斗式提升機(jī)因超負(fù)荷而引起故障的原因。
我們在停車時(shí)候,打開斗式提升機(jī)的底部,發(fā)現(xiàn)機(jī)箱底部積料較多且物料有一定程度的板結(jié),斗式提升機(jī)的尾輪上移,鏈節(jié)間出現(xiàn)打折現(xiàn)象,在配重塊的上部和尾輪下面的兩個斗子之間也有一定的板結(jié)、積料,見圖1。
出現(xiàn)上述故障的主要原因是肥料水含量大于2%引起黏結(jié),再加上配重塊在斗式提升機(jī)運(yùn)行中有一定幅度的上下移動,肥料被夯實(shí)了。板結(jié)后的肥料硬度較大,運(yùn)行中的料斗無法將機(jī)箱底部板結(jié)的物料破碎,從而不能將其及時(shí)運(yùn)走,致使肥料在底部越積越多,厚度不斷增加,強(qiáng)度越來越硬;當(dāng)增加到一定程度時(shí),便使配重塊及尾輪逐漸上移,引起相反運(yùn)行的兩根傳動鏈鏈節(jié)出現(xiàn)不同程度的打折,鏈節(jié)上的料斗相碰并相互擠壓,故障隨之出現(xiàn)。
2、料斗大多出現(xiàn)彎曲變形
從打開的斗式提升機(jī)來看,大部分的料斗背板都有一定的變形,減少了料斗的容積,降低了斗式提升機(jī)的輸送量。使得輸出的物料量少于進(jìn)來的物料量,從而加速了板結(jié)層的厚度。必須定期(每周一次)進(jìn)行停車檢查清理,料斗只能使用一個月左右就得全部更換。另外,大部分料斗的前口都有磨損和損壞現(xiàn)象。
分析料斗變形的原因,一方面是機(jī)箱底部板結(jié)層和配重塊對料斗的擠壓,另一方面也說明料斗本身的剛度不夠。如何在不大幅度增加料斗質(zhì)量的情況下提高其剛度是解決問題的關(guān)鍵。
料斗前口損壞主要是由于它與硬度較大的板結(jié)層磨損、擠壓所致。
2、改進(jìn)措施
1、增設(shè)若干個前口為齒形的料斗
從上面的分析可以看出,導(dǎo)致以上故障發(fā)生的主要原因是肥料在機(jī)箱底部存在著一定板結(jié)現(xiàn)象,這是由生產(chǎn)特性決定的,很難改變。而現(xiàn)有的斗式提升機(jī)料斗來不及輸送走板結(jié)的物料,從而引發(fā)一系列的設(shè)備問題。
由于NE150斗式提升機(jī)的料斗全是平口的,無法把板結(jié)層肥料破碎。如何在斗式提升機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中自動將板結(jié)的肥料破碎,既而將其運(yùn)走呢。我們將斗式提升機(jī)內(nèi)的料斗每隔10個安裝一個將其前口加工成鋸齒形的料斗,見圖2。
將平口改為鋸齒形,能在板結(jié)層硬度不是很大的情況下將板結(jié)的肥料破碎,讓后續(xù)跟進(jìn)的料斗將破碎后的肥料帶走。
2、料斗面板與背板間增設(shè)角鋼加強(qiáng)
料斗由4 mm厚的Q235 -A板焊成,由于剛度不夠,遇到有積料現(xiàn)象時(shí)容易變形。增加板厚勢必增加料斗的自重,進(jìn)而加大了斗式提升機(jī)的負(fù)荷。我們采取的措施是在面板與背板間增加一根加強(qiáng)角鋼(∠50 x50x5),提高了料斗的整體剛度,但料斗的質(zhì)量增加并不大。
3、效果
由于帶鋸齒形的料斗前口能迅速破壞板結(jié)的肥料,隨后跟進(jìn)的料斗將破碎的肥料帶走,較好地解決了由于板結(jié)層肥料增加而引起尾輪上移等問題。料斗的面板與背板間增設(shè)一根角鋼加強(qiáng)后,使原來只能使用一個月左右的料斗,目前使用半年多還沒出現(xiàn)變形問題,說明這兩個小小的改進(jìn)對NE150斗式提升機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行確實(shí)起到了良好的效果。
4、結(jié)束語
由于斗式提升機(jī)是密閉的動設(shè)備,平時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)問題不大容易。在多半情況下,斗式提升機(jī)的故障與設(shè)各的負(fù)荷關(guān)系較大,但在本文提到的斗式提升機(jī)故障基本上不是負(fù)荷過高的原因,而是化工生產(chǎn)物料特性所致。因此,對斗式提升機(jī)問題的解決可以從多個角度分析和解決,重點(diǎn)是聯(lián)系生產(chǎn)實(shí)際。



