烘干是原料制備過程中重要的一環(huán),我國大部分水泥廠都采用烘干機烘干原料,使用最多的是回轉(zhuǎn)式烘干機。烘干機排出的廢氣是水泥廠的主要污染源之一,它的廢氣治理也是水泥收塵技術(shù)的一個難點。
2、烘干機廢氣特性
烘干機排出的廢氣,所含粉塵的化學(xué)成分與烘干物料的化學(xué)成分相似;廢氣含塵濃度隨被烘干物料的種類、性質(zhì)、設(shè)備運轉(zhuǎn)情況等波動較大,其特點是含塵濃度高;廢氣溫度隨燃料消耗量、烘干機產(chǎn)量、廢氣量、原料表面水分等波動范圍較大(但小于立窯煙氣的波動范圍);濕含量高,廢氣中水分含量高達(dá)20%以上。烘干不同物料時的工藝參數(shù)如表l所示。
3、露點問題
相關(guān)除塵理論認(rèn)為,烘干機廢氣露點溫度應(yīng)為55~ 60℃,但筆者認(rèn)為,露點其實是一個可變量。不管是袋除塵器,還是電除塵器,都存在結(jié)露問題,影響除塵器結(jié)露的因素除溫度、濕含量外,除塵器通風(fēng)狀況也很重要,有些通風(fēng)狀況不好的除塵器,溫度高于公認(rèn)露點時就開始結(jié)露,而有些通風(fēng)狀況好的除塵器,即使溫度低于公認(rèn)露點,也不結(jié)露。治理烘干機廢氣,一定要充分認(rèn)識露點的可變性,把握住影響結(jié)露的各因素間的因果關(guān)系。
4、一級除塵與二級除塵
烘干機除塵應(yīng)摒棄二級除塵系統(tǒng),采用一級除塵系統(tǒng)直接處理烘干機廢氣。早期的烘干機除塵系統(tǒng),由于必須遷就除塵器對入口含塵濃度的限制,都采用了二級除塵系統(tǒng),一級用除塵效率較低的旋風(fēng)除塵器作粗粉分離器,二級用除塵效率較高的袋除塵器或電除塵器。二級除塵系統(tǒng)存在明顯的技術(shù)缺陷,一是系統(tǒng)管網(wǎng)復(fù)雜,阻力大,能耗高,管道極易堵塞;二是漏風(fēng)量大,導(dǎo)致除塵器降溫幅度較大,極易造成結(jié)露。隨著除塵技術(shù)的發(fā)展,一級除塵系統(tǒng)已能有效解決人口含塵濃度高的難題,筆者改造過多臺二級除塵系統(tǒng),都是將二級系統(tǒng)改為一級系統(tǒng),效果非常理想。
5、LFEF除塵器是目前最好的烘干機除塵設(shè)備
(1) LFEF烘干機袋收塵器
筆者在全國各地親自參與改造了數(shù)十臺烘干機除塵器,都是由其它型式的除塵器改造為LFEF除塵器,效果普遍較好。四川省某廠兩臺∮2.2×12m烘干機,原采用“一級旋風(fēng)+二級臥式電除塵”,使用不久電除塵完全失效,喪失除塵能力,經(jīng)改造為LFEF除塵器后效果十分理想。另有一廠,∮1.5×15m烘干機原采用“一級旋風(fēng)+雙層管極式電除塵”,電除塵同樣失效,管道經(jīng)常堵塞,嚴(yán)重制約了生產(chǎn),經(jīng)改造為LFEF除塵器,徹底解決了污染問題,也消除了對生產(chǎn)的牽制。貴州某廠有一臺∮2.4×18m烘干機,原采用“一級旋風(fēng)+二級多管管極式電除塵”,不僅沒有除塵效果,而且系統(tǒng)通風(fēng)狀況很差,物料終水分很高,成為原料制備過程中的一個瓶頸,后經(jīng)我們改造為LFEF除塵器,不僅解決了除塵與通風(fēng)的難題,而且物料終水分下降到1. 5%以下,超過了生產(chǎn)控制指標(biāo)。另有一廠,∮2.2×12m烘干機原采用“一級旋風(fēng)+二級回轉(zhuǎn)反吹風(fēng)袋除塵器”,雖有一定除塵效果,但濾袋頻繁結(jié)露,破損十分嚴(yán)重,根本無法正常運行,嚴(yán)重制約了產(chǎn)質(zhì)量,后經(jīng)我們改造為LFEF除塵器,從源頭上解決了結(jié)露和破袋問題,主機產(chǎn)質(zhì)量均有大幅度提高,與其它各種除塵器相比,LFEF除塵器具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢。
(2)電除塵器不適合用于烘干機除塵
烘干機使用電除塵器,失敗的教訓(xùn)很多,這有其技術(shù)上的深層原因。電除塵處理烘干機廢氣,存在下述無法克服的技術(shù)難題:
①無法直接處理高濃度廢氣,不得不采用二級除塵系統(tǒng),而二級除塵系統(tǒng)正是導(dǎo)致除塵系統(tǒng)產(chǎn)生一系列問題的~個重要原因;
②存在比電阻不適應(yīng)的難題,由于大多數(shù)烘干機都是混烘物料烘干機,而粘土、礦渣、煤、鐵粉等粉塵比電阻值并不相同,考慮到投資成本,烘干機除塵器規(guī)格不能太大,否則根本無法適應(yīng)比電阻值的變化;
③結(jié)露和腐蝕無法克服,除塵器無法保持初始性能,使用時間不長就會失效。
(3) LFEF除塵器的技術(shù)優(yōu)勢
①濾料技術(shù);過濾材料性能差,這是制約早期袋除塵器使用的重要原因之一,早期用于袋除塵器上的濾料不論是化纖織布、棉布,還是玻纖素布,其效果都很差,使用壽命很短,因此,合肥水泥研究設(shè)計院在研制開發(fā)LFEF玻纖袋烘于機除塵器的過程中,嘗試使用過多種濾料,認(rèn)為玻纖織布是較合適的濾料。玻纖織布具有耐高溫、耐腐蝕、尺寸穩(wěn)定、伸縮率小、強度高等優(yōu)點;但玻纖曲撓性差,極易折斷與磨損,且玻纖素布表面疏水性差,容易結(jié)露。為了改善玻纖織布性能,合肥水泥研究設(shè)計院與南京玻纖院合作,引入玻纖表面處理技術(shù),通過在玻纖表面涂覆不同的高分子有機聚合物,以增強玻纖的化學(xué)穩(wěn)定性,從而改善玻纖曲撓性,以保證玻纖在長期高溫及酸堿氣氛下,強度、耐折、耐磨性能不下降,同時在處理劑中添加疏水劑,使玻纖具有抗結(jié)露性能,F(xiàn)CA配方就是專門為烘干機除塵器開發(fā)的一種憎水配方。同時,合肥水泥研究設(shè)計院結(jié)合實踐,對玻纖織布的織物結(jié)構(gòu)、濾布厚度、透氣性等性能指標(biāo)提出了改進意見,從而使抗結(jié)露玻纖織布性能不斷完善。目前抗結(jié)露玻纖濾布的性能已完全適應(yīng)烘干機煙氣除塵的要求,不僅能解決結(jié)露問題,而且能直接處理高濃度煙氣,使一級除塵成為可能。
②清灰技術(shù);引入分室反吹清灰技術(shù),采用離線清灰,清灰效果理想,除塵器初始性能保持很好;由于配件技術(shù)的不斷完善,清灰可靠性大大提高。
③控制技術(shù);引入PC自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)了廢氣溫度的自動監(jiān)控及清卸灰的自動運行,操作管理簡單方便。
④一級除塵技術(shù);由于過濾材料、清卸灰技術(shù)及控制技術(shù)的完善,LFEF技術(shù)摒棄了早期二級除塵理論,直接用玻纖袋除塵器處理烘干機廢氣,系統(tǒng)整個性能大大提高,而且系統(tǒng)總投資及運行費用都有大幅度下降。
6、對LFEF烘干機玻纖袋除塵器的建議
(1)進氣結(jié)構(gòu);原LFEF除塵器采用階梯形水平管從進氣室頂部分室進氣,這種方式容易造成各袋室間氣流分布不均,也容易造成袋室中部與周邊的氣流分布不均,建議去掉水平階梯進氣管,去掉進氣室隔板,改為斜槽進氣,并加裝多級導(dǎo)流板,以便進氣室煙氣自然平衡。
(2)送灰及回灰;LFEF烘干機除塵器回收的粉塵輕、細(xì)、干燥、流動性強,在回灰過程中極易跑、冒、逸、漏,建議回灰直接人提升機為最佳,切不可回到皮帶輸送機,以免造成二次揚塵;原LFEF烘干機除塵器配置LS250型螺旋輸送機送灰,但LFEF除塵器為間斷性卸灰,LS250螺旋輸送機瞬時送灰能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,建議送灰螺旋至少配CX300型,有條件的廠家可以配置能力更強的FU鏈?zhǔn)捷斔蜋C。
(3)可以集中除塵;對于有些條件適合的廠,可以采用一臺LFEF玻纖袋除塵器處理多臺烘干機廢氣,可以大大降低投資成本及運行費用。
7、結(jié)語
近年來,有個別廠在烘干機廢氣治理中采用氣箱式脈沖除塵器,筆者認(rèn)為,綜合考慮使用效果、直接投資、運行成本,此技術(shù)不宜推廣。因為烘干機采用氣箱式脈沖除塵器,其至少存在下列缺陷:①因除塵器箱體結(jié)構(gòu)狹小,烘干機高濕廢氣聚于箱體內(nèi)易飽和。這樣,一是濾袋易結(jié)露糊袋,主風(fēng)機煙囪易看到水蒸汽;二是粉塵易吸收水分,潮濕不干容易造成送灰機構(gòu)堵灰。②因是外濾式除塵器,粉塵和箱體直接接觸,除塵器容易腐蝕。③過濾材料性能不過關(guān),RETON易燒袋,玻纖針刺氈抗折性差,壽命短。④更為重要的是RETON和玻纖針刺氈價格高昂,造成除塵器維護使用費用很高。



