我公司的2 500 t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線于2002年10月投產(chǎn),使用的SCD630x 114243 mm型槽式輸送機(jī)是生產(chǎn)線上的最后一個主機(jī)設(shè)備,負(fù)責(zé)將冷卻后的熟料運(yùn)送至熟料庫,輸送距離114 m,提升高度45m。該設(shè)備自2002年10月投產(chǎn)后,在不到一年的運(yùn)行時間內(nèi),主動鏈輪裝置的齒圈磨損嚴(yán)重,齒圈與鏈條嚙合、分離不好,使設(shè)備運(yùn)行時產(chǎn)生較大振動,固定齒圈的螺栓頻繁松動,常需要停車緊固螺栓、換螺栓,嚴(yán)重影響、制約著生產(chǎn)。在2003年10月更換齒圈時,設(shè)備制造廠家提供的齒圈是分體的(分成五等分,原設(shè)備裝配的齒圈是整體的),要求在現(xiàn)場安裝。由于是分體的,齒圈受力不均勻,安裝后使用不到三個月,齒圈磨損嚴(yán)重。螺栓仍舊出現(xiàn)頻繁松動,問題沒有得到根本的解決。
2、原因分析
為了徹底改變這一情況,我們對設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行了分析,認(rèn)為造成齒圈磨損嚴(yán)重和固定螺栓頻繁松動的原因主要有五個方面:
(l)五等份的分體齒圈受力不均勻,現(xiàn)場安裝空間狹小,裝配不好,沒有達(dá)到裝配要求。
(2)設(shè)備經(jīng)常過載運(yùn)行,加陜了齒圈的磨損。
(3)齒圈和鏈條嚙合部位潤滑不好(原設(shè)備在尾部安裝了滴油箱,僅對鏈條進(jìn)行了潤滑,忽視了主動齒圈和鏈條嚙合處的潤滑)。
(4)由于環(huán)境粉塵大,鏈條上易粘附粉塵,造成齒圈磨損過陜,縮短了使用周期。
(5)齒圈的運(yùn)行溫度偏高(運(yùn)行溫度在65~80℃),使螺栓的張緊力不夠。
3、解決辦法
針對這些情況我們采取了以下措施:
(1)自行測繪、設(shè)計,將齒圈做成整體式,再做一套主動鏈輪裝置。事先在車間將齒圈裝配好,利用零停的時間,整體將主動鏈輪裝置更換,以保證齒圈的受力均勻,使其達(dá)到裝配要求。
(2)在主動齒圈和鏈條嚙合處增設(shè)了潤滑油泵,根據(jù)運(yùn)行情況,每隔一定時間啟動油泵,將潤滑油噴射到齒圈與鏈條嚙合處,保證了齒圈與鏈條嚙合部位的正常潤滑。
(3)由于齒圈固定螺栓的工作溫度一般在65~80℃之間,溫度高使固定螺栓受熱膨脹,也是螺栓松動的一個主要原因。在安裝時將齒圈和輪體的固定螺栓更換成高強(qiáng)螺栓,并將螺栓加熱到80℃,充分利用熱脹冷縮的原理,增加其張緊力,防止其松動。
(4)由于增加了潤滑次數(shù)和潤滑量,為了減少粉塵對鏈條的粘附,在鏈條上每隔20 m用舊皮帶做成略小于鏈條寬度的U形卡子,固定在機(jī)架上對鏈條上的粉塵進(jìn)行清掃。
(5)加強(qiáng)回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)的工藝操作,盡可能地降低熟料的溫度,減少設(shè)備過載次數(shù),保證槽式輸送機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。
4、改進(jìn)效果
2004年3月我們完成了槽式輸送機(jī)的主動鏈輪裝置的安裝和改進(jìn),試運(yùn)轉(zhuǎn)良好。經(jīng)過了近3年時間的生產(chǎn)證明,現(xiàn)在一副齒圈的最低使用壽命為10個月,最高使用壽命12個月,徹底改變了原廠提供的一副齒圈使用壽命不到3個月、頻繁停車緊螺栓和換螺栓的狀況。保證了生產(chǎn)的正常進(jìn)行,降低了設(shè)備的運(yùn)行成本,減少了工人的勞動強(qiáng)度。



