1、改造前烘干機存在問題分析
我?guī)斓捻樍骱娓蓹C有4個干燥段、1個冷卻段,11月初投入使用,用于烘干玉米,效果基本正常,干燥效率為設(shè)計值80%左右。進入12月份,由于氣溫急驟下降,夜間溫度最低達到- 30℃,熱風(fēng)溫度很難達到干燥玉米所需要的140~180℃;谶@種情況,我?guī)煊晒こ碳夹g(shù)人員組成測試小組,對烘干機性能進行測試分析,發(fā)現(xiàn)若使熱風(fēng)溫度保持在135℃不變,氣溫越低就越需加大通風(fēng)量,提高煙氣換熱效率,此時煙道的煙氣溫度也隨之增高(240~280℃),可利用熱量為215534 kj/h。
若將這些熱量通過空氣預(yù)熱器回收,然后傳給干燥段風(fēng)機入口,不僅使排煙熱量減少,而且還可以提高干燥段風(fēng)機入口風(fēng)溫,進而提高干燥介質(zhì)的熱風(fēng)溫度,達到節(jié)能、增產(chǎn)、降低破碎粒的目的。
2、改造前后的工藝流程及改造后的工作原理
2.1改造前和改造后的工藝流程圖(圖1和圖2)
2.2改造后的工作原理
在烘干高水分玉米需較高的熱風(fēng)溫度時,將熱交換室出來的熱煙,通過空氣預(yù)熱器排至煙囪,空氣預(yù)熱器吸收的熱量直接傳給與其相連的干燥段風(fēng)機入口,進而提高了熱風(fēng)溫度。在烘干不需較高熱風(fēng)溫度的小麥、水稻和大豆時,可將連接在空氣預(yù)熱器與干燥段風(fēng)機入口之間的風(fēng)筒撤掉,讓空氣直接進入風(fēng)機即可。
3、運行效果與經(jīng)濟效果分析
3.1 運行效果
經(jīng)改造后,即投入正常使用,兩個月的運行情況表明,熱風(fēng)溫度完全滿足生產(chǎn)要求,測試結(jié)果如下:
3.1.1 干燥段風(fēng)機入口風(fēng)溫可提高7~10℃。
3.1.2 送入干燥室的熱風(fēng)溫度能穩(wěn)定在145~155℃范圍內(nèi)。
3.1.3 經(jīng)干燥的玉米破碎率由原來1.34%下降至0. 82%。
3.2特點
在安裝空氣預(yù)熱器的同時,不需額外安裝用電設(shè)備,簡便易行,節(jié)能。
3.3經(jīng)濟效果分析
改造后,從經(jīng)濟效益上來看,不考慮其它方面的資金,僅原煤一項,每天就可節(jié)約0.9 t,一年烘干3個月,每噸按200元計算,每天可節(jié)約資金180元,90天就可以節(jié)約燃料費1. 62萬元,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。



