1、生產(chǎn)實踐中存在的問題及原因分析
(1)在刮板輸送機運轉(zhuǎn)過程中,因為2根鏈的使用磨損情況差異或新、舊鏈安裝不規(guī)范而出現(xiàn)刮板不與輸送機中心線垂直,造成鏈距縮短,使底鏈出槽。例如:在雙龍礦業(yè)有限責(zé)任公司Ⅱ519采煤工作面系統(tǒng)安裝中,因為刮板鏈的組裝失誤,造成刮板鏈新、舊裝配不一致,在安裝運輸巷末部刮板輸送機時出現(xiàn)刮板鏈內(nèi)側(cè)鏈張緊、外側(cè)鏈松弛情況,運行時發(fā)生機尾外側(cè)鏈條掉鏈,底鏈整體出槽事故。該事故發(fā)生后,組織30余人搶修了6h,該采煤工作面當(dāng)班少出原煤600余t,造成經(jīng)濟損失約14萬元。
(2)刮板輸送機彎曲角度過大,造成大鏈在運行到該部位時,因張力作用,大鏈向輸送機彎曲內(nèi)側(cè)收攏,鏈距縮短,使彎曲外側(cè)底鏈出槽。例如,雙龍礦業(yè)有限責(zé)任公司Ⅱ3720采煤工作面:切眼120 m.循環(huán)采寬1.2 m,循環(huán)進度60 m/月,回采時經(jīng)常出現(xiàn)刮板輸送機彎曲角度較大現(xiàn)象,造成底鏈出槽事故。
(3)輸送機鏈輪安裝不規(guī)范(或磨損)造成鏈輪角度不一致、大鏈跳牙、刮板嚴(yán)重彎曲等,使鏈距縮短,從而使底鏈在運行時易出槽。例如,雙龍礦業(yè)有限責(zé)任公司Ⅱl巖巷刮板輸送機在2009年3月發(fā)生一次底鏈整體出槽事故。該巷道為巖石噴漿支護巷道,沒有適當(dāng)起吊位置,無法起吊裝鏈,只有拆除原有鏈條和中部槽,從機頭至機尾逐步重新安裝組合。此次事故影響時間6h,原煤生產(chǎn)減少800 t,造成經(jīng)濟損失約17萬元。經(jīng)事后查明,底鏈出槽原因為鏈條松弛造成內(nèi)側(cè)鏈條跳牙,從而引起底鏈整體出槽。
2、刮板輸送機的運行分析
(1)理想運行狀態(tài)。SGB-620/40T型刮板輸送機刮板鏈技術(shù)參數(shù):鏈距500 mm.圓環(huán)鏈外側(cè)最大距離556 mm,連接環(huán)外側(cè)最大距離588 mm(圖1)。該情況下,刮板與溜槽呈900夾角運行,因配合間隙原因,刮板輸送機運行時,連接環(huán)最外側(cè)距離為550mm(小于中部槽的最大允許寬度600 mm、大于最小允許寬度525 mm),刮板輸送鏈繞經(jīng)機頭、機尾鏈輪在溜槽內(nèi)順利運轉(zhuǎn)。
(2)實際運行狀態(tài)。經(jīng)過長時間的現(xiàn)場觀察、測量發(fā)現(xiàn),由于刮板鏈磨損、鏈輪磨損、鍵槽磨損的不同步性,運行環(huán)境的復(fù)雜多變,裝配不規(guī)范和輸送機的彎曲運行等多種原因,造成了刮板鏈在實際運行中經(jīng)常會出現(xiàn)刮板向一側(cè)傾斜的情況,進而導(dǎo)致鏈條間距縮短,在2根鏈條不同步不超過l環(huán)鏈間距( 64 mm)時能夠保證輸送機正常運轉(zhuǎn),但生產(chǎn)中出現(xiàn)刮板輸送機跳牙事故時,會造成一側(cè)鏈條超前另一側(cè)3環(huán)鏈(192 mm)現(xiàn)象,在這種狀態(tài)下極易發(fā)生底鏈出槽事故。
3、優(yōu)化方案
通過對刮板輸送機的運行狀態(tài)和幾種底鏈出槽情況進行分析,均可看出底鏈出槽主要是由鏈距縮短造成的,其解決方案是對中部槽的結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化設(shè)計,且該方案簡便、有效。通過現(xiàn)場觀察、測量和理論計算得出,其不同的鏈距縮短在50一60 mm.對應(yīng)的連接環(huán)外側(cè)之間距離為490一500 mm(圖2)。
優(yōu)化設(shè)計前,SGB-620/40T型刮板輸送機中部槽技術(shù)參數(shù):J4= 620 mm,B=85 mm,C=525 mm,H=180 mm.£=450 mm,S=10 mm(圖3)。優(yōu)化設(shè)計后,SGB- 620/40T型刮板輸送機中部槽技術(shù)參數(shù):A=620 mm,B=135 mm,C= 475 mm,H= 180 mm,L=350 mm,S=10 mm。
4、優(yōu)化效果
優(yōu)化后,在原來中部槽的基礎(chǔ)上,槽幫鋼底邊口參數(shù)由85 mm加寬至135 mm,在輸送機因彎曲、鏈輪磨損、鏈條磨損等原因造成鏈距縮短時,中部槽都能保證底鏈不出槽,減少事故的發(fā)生。
5、結(jié)語
(1)該優(yōu)化設(shè)計對中部槽的改動較小,成本也較低,易于操作和實現(xiàn)。刮板輸送機因刮板彎曲、鏈條磨損、鏈輪磨損、鍵槽磨損和輸送機彎曲等原因造成的底鏈出槽現(xiàn)象得以控制,減少了生產(chǎn)事故的發(fā)生,提高了輸送機的安全過煤效率和經(jīng)濟效益,在中、軟底板中的應(yīng)用也因為槽幫鋼底邊的接觸面積增大,而有了較好的使用效果。
(2)中部槽優(yōu)化設(shè)計后,SGB-620/40T型刮板輸送機的底鏈出槽事故大大降低,減少了職工在煤礦井下復(fù)雜多變環(huán)境中搶修事故次數(shù),提高了職工的人身安全系數(shù)。
(3)在日常的操作使用中,操作司機要在啟動前對輸送機的刮板彎曲、輸送機彎曲等現(xiàn)象進行認(rèn)真檢查,維修工在裝配、檢修中也要按照標(biāo)準(zhǔn)進行施工,以保證輸送機在良好的環(huán)境中安全運轉(zhuǎn)。



