干燥機由空氣處理系統(tǒng)、制冷循環(huán)系統(tǒng)、電器控制系統(tǒng)組成。見原理圖1。

壓縮空氣通過板式空氣換熱器預(yù)冷后進入管殼式蒸發(fā)器,被管內(nèi)低壓低溫制冷劑冷卻到規(guī)定壓力下的露點,使其中的水分、油污凝結(jié)成液滴并將空氣當(dāng)中夾帶的灰塵由自動排水閥一并排出。
制冷系統(tǒng)采用全封閉制冷壓縮機和風(fēng)冷冷凝器,由于設(shè)備放置在污水處理間,周圍是高溫噴涂車間,環(huán)境溫度很高(有時達到40攝氏度左右)、灰塵很大,而且房間不通風(fēng),這樣就使得風(fēng)冷冷凝器效果不佳,常常超壓(2. 4MPa以上),不僅使得高壓保護經(jīng)常動作,同時由于排氣壓力的升高會引起全封閉壓縮機排氣溫度的升高,高溫高壓會使整個系統(tǒng)的功耗增大、制冷效率降低、壓縮機內(nèi)潤滑油粘度下降進而影響到機器的使用壽命。一到夏季由于環(huán)境溫度的升高,這種由于排氣高溫高壓引起的停機更是頻繁,已經(jīng)影響到了車間的生產(chǎn)。
鑒于以上情況,我們于2002年年初對兩臺干燥機進行了改造,具體方案見圖2。
我們在壓縮機與冷凝器之間增加了一個副冷凝器(由Ø16銅管做成),并且做了一個接水盤,將副冷凝器浸入接水盤中,構(gòu)成一水冷凝器(蒸發(fā)皿),接水盤中的水來自蒸發(fā)器和分離器中分離出來的水,其水溫在夏季大約在10攝氏度左右。這樣以來壓縮機的工況得到了極大的改善,因為壓縮機的排氣(130~150攝氏度)先經(jīng)過副冷凝器與接水盤中水(10攝氏度左右)進行熱交換以后,再經(jīng)過風(fēng)冷凝器冷卻會使冷凝效率提高,排氣溫度降低,從而降低了冷凝壓力。
改造后的干燥器經(jīng)過2002年一個夏季的使用,冷凝壓力始終保持在正常范圍內(nèi)(1.4~1. 8MPa),從沒有出現(xiàn)過超壓超溫停機故障,設(shè)備運行正常,保障了生產(chǎn),同時由于工況良好而延長了設(shè)備的使用壽命。
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