老屋基礦原煤運(yùn)輸系統(tǒng)與洗煤廠是TD62-1000主運(yùn)輸帶式輸送機(jī)。為了提高原煤質(zhì)量,在原主輸送機(jī)( TD62-1000)上,自制安裝振動(dòng)式選矸器和慢速手選輸送機(jī)。
2、技改過程
(1)TD62-1000主運(yùn)輸帶式輸送機(jī)安裝在長(zhǎng)廊上,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查論證,在機(jī)尾滾筒30m處斷開輸送帶,加設(shè)卸載滾筒和導(dǎo)向滾筒各一個(gè),找到振動(dòng)式選矸篩的落煤點(diǎn)。
(2)振動(dòng)式選矸篩由8#槽鋼框體和∮30 mm圓鋼為篩條制成,篩條間距為50mm。振動(dòng)篩上方設(shè)偏心振動(dòng)器一套,振動(dòng)器由安裝在輸送帶廊橫梁上的電機(jī)輸送帶傳動(dòng),篩身由4根鋼繩經(jīng)拉力彈簧掛接在輸送帶廊支架上。通過對(duì)礦井煤質(zhì)的調(diào)查,原煤經(jīng)運(yùn)輸線至TD62-1000帶式輸送機(jī)時(shí),多為細(xì)粒狀,而矸石質(zhì)地堅(jiān)實(shí)為塊狀,所以原煤經(jīng)振動(dòng)篩漏選后,落到主帶式輸送機(jī)上,而振動(dòng)篩上部為大部分矸石和少量煤塊。為此,振動(dòng)篩完成原煤分矸初選。
(3)在振動(dòng)篩出口,設(shè)自制600輸送帶20 m。傳動(dòng)速度0.3 m/s,人工將少量煤塊揀回到下部主帶式輸送機(jī)上,矸石至小帶式輸送機(jī)尾由斜式清掃器刮卸進(jìn)入溜矸筒。至此,完成了主帶式輸送機(jī)運(yùn)輸系統(tǒng)煤矸分運(yùn)工作。
3、經(jīng)濟(jì)效果
(1)振動(dòng)器和手選慢速輸送帶均為自制,有效利用帶式輸送機(jī)走廊空間?偼顿Y材料配件費(fèi)用6萬(wàn)元,比市場(chǎng)成套設(shè)備購(gòu)置節(jié)支30萬(wàn)元。其次精巧實(shí)用,減少機(jī)房設(shè)施投入約20萬(wàn)元。
(2)降低勞動(dòng)強(qiáng)度和人力投入,提高煤質(zhì)質(zhì)量。原來運(yùn)輸線揀矸人員每班16人,技改后每班3人可完成選矸,年均節(jié)約人工費(fèi)10萬(wàn)元以上,原煤煤質(zhì)明顯提高,當(dāng)年全年灰分下降3級(jí),創(chuàng)利60萬(wàn)元。
(3)安全高效。原系統(tǒng)揀矸,由于輸送帶速度快,只能揀出表層矸石,而且工作人員安全受很大威脅。新選矸系統(tǒng)完善后,煤矸分揀效果良好,人員安全得到保障。
針對(duì)煤炭行業(yè)設(shè)備老化,大膽創(chuàng)新,實(shí)行技改,在生存和發(fā)展上有極其重要的意義。



