寶鋼股份中厚板分公司自2007年10月投產(chǎn)以來,雖然其20余套除塵系統(tǒng)排放均已達到CB16297-1996及GB9078 -1996排放要求,但現(xiàn)場各吸塵點如煤干燥室時常出現(xiàn)冒灰現(xiàn)象,其崗位粉塵濃度超出了10mg/m3的無組織排放限值,不僅影響公司綠色環(huán)保形象,同時也對系統(tǒng)的除塵能力造成影響。經(jīng)現(xiàn)場實測分析后發(fā)現(xiàn),主要原因為除塵系統(tǒng)風(fēng)量匹配不佳,造成部分系統(tǒng)吸塵點因風(fēng)量偏小,吸塵點周圍有部分粉塵溢出,飛揚的粉塵散放到大氣中,而使現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境變差,同時,吸塵點風(fēng)量偏小會導(dǎo)致管道積灰;有的吸塵點因風(fēng)量偏大而引起管道彎頭及閥門的磨損加劇,降低了除塵設(shè)備的使用壽命。為使除塵系統(tǒng)正常運行,針對除塵系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、吸塵點多、管道布局復(fù)雜、各吸塵點風(fēng)量相互影響等特點,需要對吸塵點風(fēng)量進行合理分配。在滿足生產(chǎn)和環(huán)境的需求的同時,結(jié)合現(xiàn)場工況,爭取最大限度挖掘除塵系統(tǒng)潛力,達到節(jié)能降耗的目的,使除塵器在經(jīng)濟、穩(wěn)定狀態(tài)下運行,富通新能源生產(chǎn)銷售木屑顆粒機、木屑烘干機等生物質(zhì)燃料成型、木屑烘干等機械設(shè)備。
1、煤干燥除塵系統(tǒng)工藝概述
1.1概述
煤干燥室做為COREX爐煤粉的干燥工藝,其含塵氣體具有溫度高、含濕量高、粉塵粒徑。s為150目~300目)易彌散等特點。因此其除塵系統(tǒng)對設(shè)計要求較高,各支管需要良好的保溫性能,除塵器也需要具備一定的高濕氣體處理能力。本系統(tǒng)位于煤干燥室各層平臺,用于捕集皮帶機、輸料系統(tǒng)在轉(zhuǎn)運及卸料過程中產(chǎn)生的煤粉。除塵系統(tǒng)在各皮帶機頭部、尾部設(shè)置密閉罩抽風(fēng),含塵氣體經(jīng)布袋除塵器凈化后直排大氣,除塵器收集下來的粉塵由抽灰車清運。系統(tǒng)共15個吸塵點分布于各皮帶機,3個吸塵點處于常關(guān)狀態(tài),其余各點常開,每個吸塵點均有手動蝶閥,無電氣聯(lián)鎖。
2、除塵系統(tǒng)風(fēng)量調(diào)整
2.1風(fēng)量調(diào)整方法
風(fēng)量調(diào)整主要是測定除塵管網(wǎng)的特性,以及結(jié)合風(fēng)機的特性對系統(tǒng)進行有效調(diào)節(jié),除塵系統(tǒng)的平衡是一定風(fēng)量下除塵系統(tǒng)的總阻力與風(fēng)機提供壓力之間的平衡。
當除塵管網(wǎng)的結(jié)構(gòu)、尺寸、煙氣參數(shù)及流動狀態(tài)確定后,可以得出管網(wǎng)的全壓特性曲線(P= sQ2),并對照風(fēng)機特性曲線,平衡系統(tǒng)運行效率與現(xiàn)場粉塵的捕集效果,確定最佳工作點。確定方法見圖2。
采用比值法和逐次接近法調(diào)整風(fēng)量,可以將管網(wǎng)風(fēng)量調(diào)整平衡,還可以將系統(tǒng)總阻力減到最小。當管網(wǎng)特性曲線變化時,風(fēng)機就會沿特性曲線改變運行狀態(tài),當風(fēng)機的運行點飄逸出經(jīng)濟范圍時,除塵系統(tǒng)就達不到設(shè)計性能,造成系統(tǒng)浪費,若風(fēng)機葉輪磨損較大,粘附過多粉塵,則其特性曲線也會改變,若與管網(wǎng)特性曲線的交差點偏移較大,則系統(tǒng)也達不到設(shè)計性能。
2.2風(fēng)量調(diào)整內(nèi)容
首先對風(fēng)機風(fēng)量在不同擋板開度下的風(fēng)量進行測試,了解風(fēng)機的風(fēng)量變化。然后對除塵器性能測試,包括除塵器的漏風(fēng)率、除塵阻力及除塵效率,為下一步系統(tǒng)風(fēng)量的計算及整體效率評估提供計算依據(jù)。之后對系統(tǒng)各吸塵點進行風(fēng)量調(diào)整,在設(shè)計值的基礎(chǔ)上,根據(jù)各點崗位粉塵濃度的實際情況進行合理的分配,原則上流速在15m/s—25m/s之間,以保證粉塵即能有效的捕集至除塵器,又不會在管道內(nèi)沉積。最后進行崗位粉塵濃度的測試以驗證調(diào)試工作的效果。針對此次調(diào)整對象的特點,測調(diào)重點為冒灰嚴重,未采取保溫措施的支管及除塵器的除塵阻力,了解其運行狀態(tài),并將其調(diào)整至合理的風(fēng)量以保證整個系統(tǒng)的有效運行。
2.3風(fēng)機風(fēng)量測試
通過控制風(fēng)機電機額定轉(zhuǎn)速,在風(fēng)機導(dǎo)流閥葉片角度不同開度下,測試擋板開度不同狀況下風(fēng)機風(fēng)量大小。測試結(jié)果見圖3。
通過實測風(fēng)機開度在20%~100%之間時,風(fēng)機風(fēng)門調(diào)節(jié)風(fēng)量效果較為明顯,曲線平穩(wěn)。期間未發(fā)現(xiàn)明顯喘震現(xiàn)象。風(fēng)機是除塵系統(tǒng)最重要的組成部分之一,風(fēng)機的良好運行不僅可以提高除塵系統(tǒng)效率,而且可以節(jié)約能耗,降低運行成本。另外除塵系統(tǒng)只能在風(fēng)機特征曲線的經(jīng)濟范圍內(nèi)運行。
2.4除塵器性能測試(數(shù)據(jù)見表2)
通過對除塵器測試,可以發(fā)現(xiàn)設(shè)備過濾風(fēng)速為1.09m/s,滿足1.10 m/s的設(shè)計要求,除塵阻力為1400 pa,滿足l500 pa的設(shè)計要求,漏風(fēng)率7.0%,偏高,除塵效率達99.7%,排放滿足國家標準。總體來說,目前的除塵器運行正常,尚未受到高濕氣體的影響發(fā)生布袋堵塞現(xiàn)象,對于煤粉的過濾效果較好,但是本體存在一定程度的漏風(fēng),需要加強點檢。
2.5吸塵點風(fēng)量測試調(diào)整
根據(jù)現(xiàn)場實際工況條件,將除塵系統(tǒng)的風(fēng)量合理分配到每個吸塵點,盡可能滿足生產(chǎn)和環(huán)境的要求。同時,在保證吸塵點崗位粉塵合格的前提下,將除塵風(fēng)量調(diào)整到合適的位置,在改善現(xiàn)場環(huán)境的同時,達到降能節(jié)耗的目的。
2. 5.1在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)存在以下問題
(1)有的吸塵點因風(fēng)量偏小引起部分粉塵不能被有效吸人,污染周圍環(huán)境,并有可能導(dǎo)致管道積灰
(2)有的吸塵點因風(fēng)量偏大,導(dǎo)致管道內(nèi)粉塵流速大,引起管道的磨損
(3)吸塵點的手動蝶閥部分已銹住,無法調(diào)節(jié)
(4)支管風(fēng)量局部存在不平衡現(xiàn)象
(5)風(fēng)機擋板開度100%,降塵器滿負荷運轉(zhuǎn)
(6)由于設(shè)計時管網(wǎng)工藝上未采取保溫措施,導(dǎo)致部分管道及除塵器內(nèi)布袋水汽冷凝堵塞,除塵器無法正常工作。
2.5.2針對除塵系統(tǒng)結(jié)構(gòu)改變,吸塵點多等特點,對存在問題進行調(diào)試
(1)除塵器本體及管道未考慮到保溫措施,由于其中一根管道的煤粉經(jīng)煤干燥處理后溫度在70℃~80℃,煤粉進入除塵管道溫度逐漸下降,產(chǎn)生冷凝水,發(fā)生煤粉黏結(jié)、堵塞現(xiàn)象,濾袋遇到濕煤粉后表面透氣率變差,無法將煤粉捕集下來,設(shè)備阻力急劇上升,導(dǎo)致除塵器無法正常工作。最終解決方法是將3個吸塵點的閥門關(guān)閉,使其余12個吸塵點能正常工作。這樣又產(chǎn)生一個問題,關(guān)閉3個吸塵點的閥門,原來3個吸塵點的風(fēng)量為29700m3/h.疊加到其余12個吸塵點的風(fēng)量上,按原設(shè)計分配到每個吸塵點的風(fēng)量偏大。另一方面,除塵管網(wǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,管網(wǎng)阻力上升,造成支管風(fēng)量存在不平衡現(xiàn)象。綜合上述問題,通過對風(fēng)機的風(fēng)量測試,從測試風(fēng)機曲線圖可看出:原來除塵器是滿負荷工作(風(fēng)機擋板開度為100%),去除3個吸塵點的風(fēng)量,考慮到管道的沿程阻力和局部阻力損耗,調(diào)試時將風(fēng)機擋板開度先定在75 %,通過測試考察各吸塵點的流速、風(fēng)量及崗位粉塵濃度是否能滿足要求,測試結(jié)果見表3。
可以發(fā)現(xiàn)局部阻力系數(shù)占對管道阻力產(chǎn)生直接影響,彎頭越多則管道阻力越大,從而造成管道風(fēng)量降低,部分粉塵不能被吸人。此外由于管道流速較小,吸入的粉塵容易沉結(jié)在管道底部,長此以往會造成管道積灰堵塞,吸塵點無法工作,粉塵不能被有效吸入,吸塵點周圍粉塵溢出,污染環(huán)境。
而其余吸塵點風(fēng)量偏大,由于風(fēng)速決定粉塵的運動,風(fēng)速過大會加速粉塵對管道的碰撞和磨損,引起管道、彎頭及閥門的磨損加劇,縮短管道等部件的使用壽命,管道的修補和更換將影響除塵器正常工作。另外風(fēng)速越大,吸塵罩口的速度也越大,皮帶上原料表面粉塵吸入管道造成原料損失,同時也會加重除塵器工作負荷,增加布袋阻力。
分析測試數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)除5#、7#點風(fēng)量偏小,其余點位的風(fēng)量符合或超出設(shè)計風(fēng)量。我們認為除塵器風(fēng)量還偏大,還可以調(diào)到合適位置。通過反復(fù)測試,不斷調(diào)整吸塵點閥門開度及除塵器擋板開度,最后將風(fēng)機擋板開度定在50%。測試結(jié)果見表4。測試結(jié)果表明:吸塵點周圍無粉塵溢出,崗位粉塵濃度也達到要求;考慮到除塵器長期運行,布袋的阻力將逐步上升,而阻力與風(fēng)量成反比關(guān)系,長期運行吸塵點風(fēng)量可能會難以滿足實際需求,故應(yīng)留一定的余量。
2.6崗位粉塵測定一
在風(fēng)量調(diào)整前后對各個吸塵點共6個位置,測定其崗位粉塵濃度。測試點距基準面約1米,吸塵點1.5米,具體測試位置及測試結(jié)果見表5。(點位編號按流程圖對應(yīng)到各吸塵口)
測試數(shù)據(jù)表明:調(diào)整前崗位粉塵測試(風(fēng)機擋板開度為100%),由于除塵系統(tǒng)風(fēng)量不匹配,造成部分吸塵點崗位粉塵濃度不達標;調(diào)整后崗位粉塵測試(風(fēng)機擋板開度為50%),經(jīng)過吸塵點風(fēng)量調(diào)整粉塵濃度符合要求。
3、結(jié)論與建議
鑒于3個吸塵點關(guān)閉,造成除塵器風(fēng)量偏大,風(fēng)機擋板開度由原先100%調(diào)到75%,通過風(fēng)量調(diào)整,吸塵點風(fēng)量能滿足現(xiàn)場環(huán)境要求,崗位粉塵濃度達標。但有的吸塵點風(fēng)速仍偏大超過25 m/s(按照設(shè)計含塵氣體管道風(fēng)速一般采取15m/s~25 m/s)。因此在進行系統(tǒng)調(diào)試時,不僅要考慮到各吸塵點崗位粉塵的濃度達標,還要考慮在滿足生產(chǎn)和環(huán)境的同時,經(jīng)過不斷調(diào)整風(fēng)機擋板開度和各吸塵點風(fēng)量測試,最后將風(fēng)機擋板開度確定在50%,以達到降耗節(jié)能,提高除塵器使用效率,同時也需要將風(fēng)機風(fēng)量調(diào)整至最佳運行位置,避免無謂的風(fēng)量浪費,以提升風(fēng)機工作效率,提高電能利用效率。雖然還可以進一步挖掘除塵器風(fēng)量潛力,由于考慮到除塵器長期運行,布袋的阻力將逐步上升,長期運行吸塵點風(fēng)量可能會不能滿足實際需求,故應(yīng)留一定的余量。
通過本次風(fēng)量調(diào)整的測試工作,認為不僅僅是系統(tǒng)除塵器的排放濃度是否合格,更應(yīng)該考慮作業(yè)環(huán)境的空氣質(zhì)量和作業(yè)人員的身體健康。一方面吸塵點風(fēng)速過大,可能將皮帶上的原料表層部分粉塵吸走,造成原料無謂浪費。經(jīng)過對風(fēng)機調(diào)整前(擋板開度100%)進口風(fēng)量、濃度測試值與調(diào)整后(擋板開度50%)進口風(fēng)量、濃度測試值比較,二者之間捕集粉塵量差異較大,差值在100kg/h左右。增加布袋工作負荷,不利于除塵器長期穩(wěn)定運行。另一方面較大的過濾風(fēng)速也將增加布袋阻力,并加劇布袋磨損,導(dǎo)致除塵器使用壽命縮短。此外過大的風(fēng)量將增加電能消耗,因此應(yīng)考慮到除塵系統(tǒng)運行宜在風(fēng)機特征曲線的經(jīng)濟范圍內(nèi)運行。所以在風(fēng)量調(diào)試的同時還需關(guān)注風(fēng)機的運行工作點。
在閥門開度100%的風(fēng)量通過計算可知其過濾風(fēng)速為1.09 m/min,處于除塵器的處理能力范圍內(nèi)。但鑒于目前系統(tǒng)的運行狀態(tài),現(xiàn)已將風(fēng)機擋板開度調(diào)整至50%,過濾風(fēng)速為0.76 m/min,以解決3個吸塵點關(guān)閉引起的系統(tǒng)風(fēng)量異常,目前該除塵器運行狀況穩(wěn)定。
由于3個吸塵點關(guān)閉造成下屬皮帶粉塵外溢,為了消除冒塵現(xiàn)象,建議生產(chǎn)方增設(shè)一臺小型塑燒板除塵設(shè)備,工作機理是將塑燒板代替布袋,適合規(guī)模不大、能處理氣體中含有一定水分的粉塵。塑燒板除塵器的阻力波動范圍比袋式除塵器小,除塵系統(tǒng)運行比較穩(wěn)定。
由于管道結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,造成管網(wǎng)阻力上升,通過調(diào)節(jié)各吸塵點閥門開度,可改善管網(wǎng)阻力不平衡,但要從根本上改變則需要對管道的管徑、彎頭作調(diào)整,管徑現(xiàn)在由直管要改成管道管徑要逐漸收縮,90度彎頭可改為135度可減緩含塵氣體對管道的碰撞和磨損,以減少管道局部阻力,從而降低除塵器進口壓力,提升系統(tǒng)工作效率。



