河南省平煤集團一礦1984年安裝了2部鋼纜帶式輸送機。該機運輸能力330t/h,運輸距離1500m,它是斜井運輸?shù)闹鬟\輸設備。斜井傾角17°。在投入運行后發(fā)現(xiàn)存在下列問題:(1)機尾輸送帶張緊小車在跑道上的距離調節(jié)方式是采用人工蝸輪蝸桿卷繩器,勞動強度大,工作效率低,不利于輸送帶張緊小車的距離調節(jié)。(2)不利于在輸送帶張緊小車位置進行破損輸送帶的更換,對一些破損較短的輸送帶無法進行截取之后的兩頭直接對接,只好增加輸送帶短節(jié),消耗許多輸送帶。造成整條輸送帶接頭數(shù)量增加,同時增大75*輸送帶卡子消耗量,增加了對輸送帶的維護費用。輸送帶抗拉強度下降容易發(fā)生斷帶事故。
在此情況下,根據斜井巷道的現(xiàn)有條件,在盡量少投入并且不改變設備以及巷道結構的前提下,對輸送帶張緊小車拉緊裝置進行改造。達到了在輸送機機尾張緊小車處進行維護輸送帶的目的,滿足了對輸送帶維護的要求。降低了輸送帶和75*卡子的消耗量,降低了勞動強度,提高了工作效率。
2、原來輸送帶張緊小車拉緊裝置
如圖1所示,采用人工蝸輪蝸桿卷繩器,進行輸送帶張緊小車調節(jié)。調節(jié)困難不利于設備維護.因此提出改進方案如圖2所示。
3、輸送帶張緊小車拉緊裝置改造
利用現(xiàn)有機尾信號峒室安裝2臺JH-5小絞車和2個水平導向滑輪。使用小絞車牽引輸送帶張緊小車,實現(xiàn)電動調節(jié)輸送帶張緊小車。同時為破損輸送帶更換以及輸送帶頭對接提供方便,降低了勞動強度,提高了效率。
4、結語
經過以上改造,解決了輸送帶張緊小車調節(jié)困難的問題,為在機尾進行輸送帶頭直接對接提供了便利條件,降低了勞動強度,同時每年節(jié)約75#輸送帶卡子價值2.5萬元。節(jié)約鋼纜輸送帶價值7萬元。為設備安全運行提供了保證。值得使用單位借鑒。



