后性,導(dǎo)致生產(chǎn)過程在中產(chǎn)生大量“干頭干尾”。近幾年來行業(yè)內(nèi)積極響應(yīng)國家局號召,堅決貫徹國家局提出“卷煙上水平”重大戰(zhàn)略策略,新工藝、新技術(shù),越來越受到國內(nèi)卷煙生產(chǎn)企業(yè)重視和歡迎,如何降低烘絲機的“干頭干尾”重量,降低煙絲損耗,提高出絲率,已成為個國內(nèi)各卷煙生產(chǎn)企業(yè)重點攻關(guān)的課題,富通新能源銷售木屑顆粒機、木屑烘干機等生物質(zhì)燃料成型、木屑烘干等機械設(shè)備。

目前制絲3000線使用是SH612A型順流式薄板烘絲機,烘絲機當(dāng)前工作模式采用熱風(fēng)溫度、風(fēng)量恒定,改變烘筒溫度方式,在提高烘后煙絲的品質(zhì)同時使煙絲含水率符合工藝要求。當(dāng)前制絲一區(qū)主要生產(chǎn)卷煙牌號比較固定,且均采用分組加工模式進行生產(chǎn)。我們針對其中一個卷煙牌號葉絲進行測試,分析產(chǎn)生“干頭干尾’現(xiàn)象主要原因。
(1)料頭狀態(tài)下葉絲流量過低
料頭狀態(tài)下,煙絲進入烘絲機流量由HT前核子稱控制。在生產(chǎn)開始階段,葉絲流量緩慢遞增,來料稀疏不均勻,當(dāng)葉絲進入滾筒后,筒壁高溫使葉絲迅速干燥烘干脫水形成干頭。
(2)料尾狀態(tài)下葉絲滯留滾筒時間過長
料尾狀態(tài)下,葉絲流量集聚下降,此時滾筒進入減壓狀態(tài),滾筒轉(zhuǎn)速提高進行高速倒料,但由于葉絲來料稀疏,接觸高溫筒壁后迅速脫水,僅靠提高滾筒轉(zhuǎn)速無法使尾料迅速離開烘筒,縮短葉絲停留滾筒時間,因此形成干尾。
(3)電氣控制系統(tǒng)滯后性
在料尾狀態(tài),葉絲流量快速下降,此時系統(tǒng)溫度平臺參數(shù)還處于正常狀態(tài)下進行控制,當(dāng)水分儀檢測到料尾狀態(tài)下葉絲含水率偏低,系統(tǒng)再進行計算調(diào)節(jié),調(diào)整氣動薄膜閥開度,但殘余葉絲已進入滾筒,脫水量過多產(chǎn)生干尾。
二、措施實行
實施一:料頭狀態(tài)下提高核子稱工作流量
現(xiàn)場核子稱為控制型,正常生產(chǎn)模式下流量設(shè)定為2600kg/h。根據(jù)核子稱工作方式并結(jié)合現(xiàn)場3000線生產(chǎn)能力,在核子稱瞬時流量大于200 kg/h,將核子稱流量設(shè)定為3000kg/h,工作5分鐘后恢復(fù)正常工作流量,修改程序目的在于料頭狀態(tài)快速提升葉絲流量,增加葉絲厚度、均勻性,避免葉絲來料稀疏,與高溫筒壁接觸后大量脫水,有效降低“干頭”重量。
實施二:料尾狀態(tài)下使用空壓助力
在料尾狀態(tài)下,烘絲機進入減壓狀態(tài),此時滾筒頻率提升到45Hz,使?jié)L筒內(nèi)的葉絲快速出料。當(dāng)核子稱檢測到葉絲流量低于200kg/h,延時2分鐘后葉絲進入滾筒內(nèi),壓縮空氣開始噴吹,有效縮短料尾狀態(tài)葉絲在滾筒內(nèi)滯留時間,在保證有效溫差形變前提下,減少葉絲含水率損失。
實施三:修改溫度平臺系數(shù)
根據(jù)技術(shù)中心要求,目前3000線生產(chǎn)各牌號葉絲在經(jīng)過HT時不進行增溫增濕處理,且烘絲機的熱風(fēng)溫度、排潮風(fēng)門開度嚴(yán)格按照配方要求設(shè)定不可修改,因此要控制烘絲機出口水分只有通過控制筒溫來實現(xiàn),根據(jù)程序里計算公式(筒溫=溫度平臺+出口水分偏移量+修正系數(shù)+應(yīng)去水分-干燥烘干系數(shù)),修正系數(shù)與干燥烘干系數(shù)為出廠經(jīng)驗值不可修改,所以在自動控制模式下只有通過修改溫度平臺可以直接影響筒溫達(dá)到降低“干尾”重量效果。在正常生產(chǎn)過程中,根據(jù)不同牌號設(shè)定溫度平臺,當(dāng)系統(tǒng)工作穩(wěn)定后就不需要人為干預(yù);在料尾狀態(tài),核子稱流量低于200kg/h,溫度平臺開始介入調(diào)整生產(chǎn)模式設(shè)定值,分三段時間逐級降低溫度平臺設(shè)定值,使筒壁溫度快速下降,在料尾過程結(jié)束后,溫度平臺恢復(fù)生產(chǎn)模式設(shè)定值為下批次生產(chǎn)做準(zhǔn)備。通過修改程序,提前降低溫度平臺,降低筒壁溫度,即使響應(yīng)流量遞減的信息,解決系統(tǒng)自動控制的滯后性。
三,結(jié)論
在現(xiàn)有設(shè)備以及配方要求基礎(chǔ)上,我們對薄板烘絲機結(jié)構(gòu)進行局部改善與程序控制優(yōu)化,有效降低烘絲機“干頭干尾”重量。我們對3000線各牌號葉絲“干頭干尾”重量進行統(tǒng)計,當(dāng)前每批次烘絲“干頭干尾”重量為22kg,與改造統(tǒng)計每批次“干頭干尾”重量42kg相比減少損耗20kg,在確保工藝質(zhì)量的同時大大提高葉絲出絲率,降低單箱消耗,為企業(yè)節(jié)能降耗、精細(xì)化控制工作開展做出突出貢獻。



