1、損壞情況和原因分析
這次大修的525/263kW輸送機(jī)電動(dòng)機(jī)在我公司濟(jì)寧三號(hào)煤礦綜放2301工作面已使用了6個(gè)月,該機(jī)每小時(shí)運(yùn)量達(dá)700—1000萬(wàn)t,2001年4月運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)軸承外蓋發(fā)熱、聲音異常,移動(dòng)變電站控制盤顯示電機(jī)空載電流超限,升井送到機(jī)修廠進(jìn)行大修時(shí)發(fā)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)后端軸承損壞,電動(dòng)機(jī)掃膛。經(jīng)分析,認(rèn)為有以下幾點(diǎn)原因造成了軸承的損壞。
(1) 選用的后端軸承型號(hào)偏小,電動(dòng)機(jī)前、后端軸承分別為6326C,和N220C3型。按計(jì)算選用是合理的,但和國(guó)內(nèi)同類電動(dòng)機(jī)所選用的軸承相比較.及考慮到煤礦工況條件惡劣等因素,該軸承留有的負(fù)荷裕度較小。
(2) 沒(méi)有溫度保護(hù),軸承發(fā)熱后不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),以至軸承損壞后出現(xiàn)轉(zhuǎn)子掃膛現(xiàn)象。
(3)在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,由于電動(dòng)機(jī)軸承外密封較差,潤(rùn)滑脂的清潔度得不到保證,污染嚴(yán)重,油脂中混入煤粉等雜質(zhì)后使?jié)櫥,致使軸承發(fā)熱,雖然有注油孔,但由于煤礦井下條件所限及維護(hù)較差,對(duì)潤(rùn)滑脂的補(bǔ)充也不及時(shí),導(dǎo)致潤(rùn)滑脂不足使?jié)櫥茐,軸承磨損失效。
(4)由于輸送機(jī)電動(dòng)機(jī)起動(dòng)頻繁、過(guò)負(fù)荷嚴(yán)重、電動(dòng)機(jī)運(yùn)行中受到的振動(dòng)大,受長(zhǎng)期振動(dòng)后,使軸承滾道表面和保持架過(guò)早地疲勞損壞。
(5)除上述因素外,電動(dòng)機(jī)軸承內(nèi)圈與軸、外圈與端蓋的配合、軸承的加工質(zhì)量、材質(zhì)、材質(zhì)的熱處理、軸承冷卻條件等也對(duì)軸承運(yùn)行的可靠性有著較大的影響。
2、改進(jìn)措施
(1)將前、后軸承全部采用進(jìn)口的SKF、C3組大游隙軸承,指定可靠的進(jìn)貨渠道以保證軸承質(zhì)量。
(2)采用由北京精瑞軸承有限公司專供的SKF潤(rùn)滑脂,牌號(hào)為L(zhǎng)GWA2(瑞典制造)。
(3)后軸承采用NU326EC3型,提高其使用壽命,增大軸承運(yùn)轉(zhuǎn)的可靠性。
(4)為提高軸承的散熱條件,在后外小蓋處增加了冷卻水回路。
(5)為保證電動(dòng)機(jī)可靠運(yùn)行,在電機(jī)前端蓋軸承處,增設(shè)JUC-110℃長(zhǎng)閉型溫度繼電器作為軸承的溫度保護(hù)。該繼電器串入電動(dòng)機(jī)高速控制回路,控制電動(dòng)機(jī)軸承的溫度,以保證電動(dòng)機(jī)的可靠運(yùn)行。
(6) 在大修中對(duì)轉(zhuǎn)子不平衡量進(jìn)行重新調(diào)整,使剩余不平衡量降低到10gcm以下,由原來(lái)的G2.5級(jí)精度提高到G0.4級(jí)精度,從而減少了電動(dòng)機(jī)運(yùn)行中的振動(dòng),也為電動(dòng)機(jī)軸承可靠運(yùn)行提供了較好的條件。
通過(guò)這次在修理中對(duì)525/263kW型輸送機(jī)雙速電動(dòng)機(jī)的改進(jìn),使我們體會(huì)到煤礦電動(dòng)機(jī)所用軸承使用的特殊性及軸承在電動(dòng)機(jī)運(yùn)行中的重要性。由于煤礦井下工作條件差、潮濕、輸送機(jī)負(fù)荷變化大、起動(dòng)頻繁、受到振動(dòng)及沖擊嚴(yán)重,軸承工作條件惡劣,所以對(duì)于電動(dòng)機(jī)軸承的選用、維護(hù)應(yīng)引起高度重視。
三門峽富通新能源可以根據(jù)用戶的需求訂做各種類型的皮帶輸送機(jī),同時(shí)我們還銷售木屑顆粒機(jī)生產(chǎn)線機(jī)械設(shè)備。



